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提高甲醇合成弛放气的 回收利用率 公 司 简 介 四川泸天化绿源醇业有限责任公司位于泸州市纳溪工业园区,是2004年全国首批兴建大甲醇装置、二甲醚生产基地。整体装置于2002年12月动工,其主体工程甲醇装置、二甲醚装置分别于2005年12月及2006年2月一次投料开车成功。公司拥有40万吨甲醇和10万二甲醚年产量,其精甲醇质量已达到GB338-2004优等品标准,2008年公司AA级精甲醇正争创中国名牌产品称号,产品合格率达100%,顾客满意率达97%。其二甲醚装置技术处于世界领先水平。 公司决策层深知安全环保的重要性 ,将安全环保放在首位,把“节能减排,科学发展”作为公司长期发展的战略目标。以“以人为本,团结奋进,成就绿源”的绿源文化精神激励员工不断进取创新,为企业创造美好的明天献技献策。 发表程序 小组简介 本小组成立于2006年2月,组成人员包括有车间管理组、技术人员和一线操作工人。车间技术组人员都有着多年的一线生产经历,对合成氨装置、甲醇装置等都有着丰富的技术经验。生产操作工人都有着朝气、活力,是一群思想觉悟高、塌实进取的年轻人。小组每月活动一次(全体参加),每次活动的目的是解决生产过程中出现的问题,不断优化操作,保证装置稳产、高产以及环保指标达标,并且取得了较理想的成绩。本次课题活动坚持实事求是,一切从实际出发的原则,小组成员积极思考,锐意创新,互学互进,通过活动使小组每个成员都得到了良好的锤炼和提高,为今后的生产操作打下了坚实的基础。 小组成员基本情况 目标可行性分析 可行性分析一: 膜分离进口压力7.0-8.0MPa,经过3根膜管回收后的非渗透气压力大约在1.5MPa左右 ,氢含量在70%左右,J0201的一段进口压力在0.65MPa左右,通过再增加1根膜管对非渗透气回收作为钴钼加氢从理论上是完全可行的。 可行性分析二: 股份公司合成二车间也是采用普里森膜分离装置,他们的氢气回收率在70%以上,而我们的氢回收率只有58%,通过技术改造我们有信心达到该水平以上。 可行性分析三: 为了全部回收非渗透气参烧,公司专门请四川艾普环保工程有限公司设计高氢辅锅烧嘴,燃料气氢含量可达58%。 通过以上的可行性分析,我们的目标是完全可行。 要因确认 制定对策 实施对策 实施一:更换合成塔触媒,减少合成驰放气量,提高驰放气压力 经过理论计算与实际初甲醇产量对比发现合成催化剂活性明显降低,驰放气量逐渐增大。2008年大修期间对合成塔的催化剂进行了更换,并由原来的装填62t增加72t,更换了新的催化剂后,初甲醇产量达到设计值,驰放气的排放量也由满负荷的 17000Nm3/h减少到12850Nm3/h。操作中发现调节阀PV1307B的压降作用较大(压降在0.6MPa左右),经过工艺室和车间技术组商量讨论后决定主控全开PV1307B,驰放气的排放量通过膜分离装置的出口调节阀来调节,改进操作后管路压降降到了 0.03-0.15MPa左右。 实施二:新增加1根膜管,提高对低压H2的进一 步回收率 2008年大修期间,公司通过技术论证,决定在膜分离装置第3根膜管后新增加1根管子进一步回收低压氢,用作钴钼加氢脱硫,每小时可回收1200Nm3/h氢气。 实施三:对非渗透气至燃料气管线重新配管 ,更换高氢辅锅烧嘴 非渗透气中主要成分为H2,CH4,CO等可燃性气体,则可以按比例混入天燃气中作为燃料气参烧。通过对低压氢的进一步回收,明显的降低了非渗透气中的 氢含量,辅锅在去年烧嘴经常进行检修,对4#烧嘴进行更换新型高氢烧嘴试验。 实施效果 针对合成系统驰放气回的收利用不太理想的问题,经过车间技术组的研究与大修期间更换了很成催化剂,作了技改后,并经过培训提高了员工技术水平。改进后合成系统的驰放气和H2指标基本达到预期目标,但仍存在一些问题,需要我们继续努力。 效益评价 经济效益: 提高甲醇合成驰放气的回收利用率,降低生产运营成本。 通过实施以上措施后,我们对合成驰放气的回收达到了较为理想的结果。通过新增加的第4根膜管在80%负荷下每小时可回收1000Nm3左右,该负荷每小时可产55.6吨精甲醇,甲醇装置按年产32万吨计算,每立方米氢气价格大约在0.7元,增加第4根膜管一次性花费100万元。回收低压氢每年可节约资金:4028777元 ;非渗透气H2含量降低后在80%负荷下可增加500 Nm3/h左右,可以少用燃料天然气150 Nm3/h 左右,并且减少了对辅锅烧嘴的检修,稳定了生产。每年就可以用节约的燃料气生产甲醇
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