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#4炉燃烧控制调整氮氧化物试验总结报告
2000年12月22日 二值班,二期运行部按照#4锅炉(SG-1025/17.4-M851)燃烧调整NOx试验大纲,在现有条件下(不改变煤种,不改变机组电、热负荷),积极探索、实践#4炉燃烧组织中对NOx控制,指导、服务于运行调整。
结论:
1、本次试验在煤质不变、锅炉负荷不变情况下,对习惯性调整工况下进行低NOx燃烧调整,其NOx(以NO计)由调整前的455mg/m3下降为368mg/m3,降幅为19.1%。
2、增加下层一次风口煤粉量或煤粉浓度,减少上层一次风口煤粉量或煤粉浓度,可降低NOx排放浓度。
3、采用顶部多层配风、逐层配风且增加顶部二次配风量(OFA2、OFA1、DD) 试验方法:以试验工况一(运行人员常规习惯性工况)为前提,以下通过改变层燃料分配、改变二次配风、改变氧量等试验工况,实践对NOx控制和影响。
试验工况一结论:NOx(以NO计):455mg/m3。 OFA2 % 90 A、B、C、D四套制粉系统运行。
总给煤量120吨。
喷燃器摆角:水平位置。 蒸发量t/h 780 OFA1 % 55 给水温度℃ 259 DD % 50 氧量% 4.5 D制粉系统出力占总煤量分配比例 % 22 二次风箱压力kPa 0.52/0.58 CD % 50 二次风量t/h 344/360 C制粉系统出力占总煤量分配比例 % 26 一次热风母管压力kPa 7.7 BC2 % 48 烟气量t/h 886 BC1 % 53 B制粉系统出力占总煤量分配比例 % 23 AB1/AB2 % 48/48 A制粉系统出力占总煤量分配比例 % 28 AA2 % 45 AA1 % 50
试验工况二:在工况一的基础上,改变A、B、C、D四套制粉系统负荷分配。
试验工况二 2000年12月22日 9:31分 试验方法:在工况一的基础上,改变A、B、C、D四套制粉系统负荷分配。两侧氧量平均自动设定值4.5%。
试验工况二结论:NOx(以NO计):由455 mg/m3↘437mg/m3。 OFA2 % 90 A、B、C、D四套制粉系统运行。
总给煤量116吨。
喷燃器摆角:水平位置。 蒸发量t/h 780 OFA1 % 55 给水温度℃ 259 DD % 50 氧量% 4.5 D制粉系统出力占总煤量分配比例 % 22↘18 二次风箱压力kPa 0.54/0.56 CD % 50 二次风量t/h 370/365 C制粉系统出力占总煤量分配比例 % 26↘24 一次热风母管压力kPa 7.9 BC2 % 48 烟气量t/h 901 BC1 % 53 B制粉系统出力占总煤量分配比例 % 23↗28 AB1/AB2 % 48/48 A制粉系统出力占总煤量分配比例 % 28↗31 AA2 % 45 AA1 % 50
试验工况三:在工况二的基础上,增加顶层(OFA1)二次风量,降低中部(BC1、BC2) 试验方法:在工况二的基础上,增加顶层(OFA1)二次风量,降低中部(BC1、BC2) OFA2 % 90 A、B、C、D四套制粉系统运行。
总给煤量116吨。
喷燃器摆角:水平位置。 蒸发量t/h 780 OFA1 % 55↗90 给水温度℃ 259 DD % 50 氧量% 4.5 D制粉系统出力占总煤量分配比例 % 18 二次风箱压力kPa 0.58/0.59 CD % 50 二次风量t/h 359/346 C制粉系统出力占总煤量分配比例 % 24 一次热风母管压力kPa 7.9 BC2 % 48↘35 烟气量t/h 863 BC1 % 53↘35 B制粉系统出力占总煤量分配比例 % 28 AB1/AB2 % 48/48 A制粉系统出力占总煤量分配比例 % 31 AA2 % 45 AA1 % 50
试验工况四:在工况三的基础上,继续增加顶层(DD)二次风量,继续降低中部(BC1、BC2) 试验方法:在工况三的基础上,继续增加顶层(DD)二次风量,继续降低中部(BC1、BC2) OFA2 % 90 A、B、C、D四套制粉系统运行。
总给煤量116吨。
喷燃器摆角:水平位置。 蒸发量t/h 780 OFA1 % 90 给水温度℃ 259 DD % 50↗70 氧量% 4.5 D制粉系统出力占总煤量分配比例 % 18 二次风箱压力kPa 0.61/0.60 CD % 50 二次风量t/h 335/322 C制粉系统出力占总煤量分配比例
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