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Q01G粗轧轧制总结
11月24日白班计划安排8块Q01G高牌号硅钢试轧,计划前有14块SPHC过渡材,8块230*1100*9200mm Q01G硅钢成品规格分别为2块4.0*1080、1块3.0*1080、1块2.75*1080、2块2.5*1080、2块2.3*1080前四块粗轧采用1+5模式,后四块采用0+5模式,关闭R1工作辊冷却水中间坯厚度39mm。
工艺水情况:
除磷:粗除磷入口单排集管除磷、R1和R2不除磷并关闭出入口预冲水
R1工作辊冷却水流量(1+5模式):85m3h
R2工作辊冷却水流量:108m3h
出炉板坯情况:
经操作工现场确认和查看PEW曲线,加热炉出炉板坯较好,过粗除磷后无目测的氧化铁皮,经过REW曲线测得板坯宽度,约为1106mm-1105mm左右。
温度情况:
8块Q01G硅钢加热炉出炉温度为1300-1303℃,粗轧轧制前四块硅钢采用1+5模式,RT2温度约为1131左右,后四块硅钢采用0+5模式时,RT2温度大概为1148左右,后经过粗轧专业南宁提高R2轧制速度为最大5.75m/s后,RT2约为1152左右,提速后R2轧制无打滑震动现象出现,中间坯头身尾温差
8块硅钢出炉板坯上下表面温差约为5,轧制前两块硅钢时R1、R2出口板坯扣头较为严重,只有中间坯头部较为平直,第3块经过大幅度调节R1和R2各道次的SKI值,头部有明显好转,建议今后轧制此钢种可适当的减小R1、R2的SKI值防止出口扣头造成,下表为轧制前三块硅钢时的SKI值情况
粗轧SKI值 R1 R2 1 1 2 3 4 5 104054844105 -3 -2.5 -3 -2.5 -3 7.5 104054844104 -4.5 -3.5 -4.5 -4 -4.5 6.5 104054844203 -6 -5.5 -5.5 -6 -5 6.5
粗轧板型情况:
前四块硅钢粗轧采用1+5模式,R1出口板型均稍微偏向传动侧10mm,增加R1调平值后效果并不明显仍然偏向传动侧,R2出口板型和R1类似同样稍偏传动侧,但经过增加R2各道次调平值调节后中间坯板型,头尾无死弯现象,建议以后轧制Q01G钢种前适当增加R1、R2调平值,防止出口板型传动弯过大造成废钢,下表为前3块的R1、R2调平值的数据
粗轧调平值 R1 R2 1 1 2 3 4 5 104054844105 0.18 0.15 0.06 0.21 0.11 0.23 104054844104 0.29 0.26 0.15 0.36 0.18 0.38 104054844203 0.42 0.33 0.29 0.45 0.27 0.49 104054844203 R1出口板型
104054844203 R2出口板型
总结:
通过这次Q01G硅钢的试轧,为粗轧今后的轧制积累了丰富的经验和数据,目前粗轧最大的问题就是保证扣翘头和板型情况,操作工应提前适当调节SKI值和调平值以保证今后硅钢的轧制顺利进行。
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