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亚临界机组锅炉氧化皮产生原因及预防措施.pdf
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亚临界机组锅炉氧化皮产生原因及预防措施
CausesandPreventionM easuresofSubcriticalUnitBoilerScale
华毅①HUAYi;凌学武①LINGXue—wu;王林①WANGLin;王义厢②WANGYi—xiang
(①神华神皖安徽安庆皖江发电有限责任公司,安庆 246000:②安徽特种设备检测院,合肥 230051)
((~ShenhuaShenwanAnhuiAnqingWanjiangPowerGenerationCo.,Ltd.,Anqing246000,China;
@AnhuiSpecialEquipmentInspectionInstitute,Hefei230051,China)
摘要:结合亚临界机组锅炉运行 、检修的总结,对末级过热器管排的取样进行了金相分析、硬度测定、氧化皮检查,分析了氧化皮
的生成及剥落原因式,并提出了控制氧化皮形成和剥落在运行及检修中的预防措施。
Abstract:Combined with the summary ofthe suberiticalboiler operation and maintenance.metallographic analysis,hardness
measurementandscalecheckaredonetothesampleoffinalstagesuperheatertube.Thecausesfortheformationandspallingofthescale
areanalyzedandmeasurestocontrolscaleinoperationandmaintenanceareputforwal’d.
关键词 :亚Il缶界锅炉;氧化皮;防范措施
Keywords:subcriticalboiler;scale;preventionmeasures
中图分类号:TK223 文献标识码:A 文章编号:1006—4311(2014)28—0039—02
O 引言 运行直流锅炉 ,一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通
随着亚临界 300MW燃煤机组的大量投产及长期的 风,摆动燃烧四角切圆燃烧方式。水冷壁采用内螺纹垂直
运行,锅炉高温受热面蒸汽通道氧化皮问题成为锅炉爆管 上升膜式水冷壁、炉水循环泵启动。炉膛采用封闭布置,全
的主要原因之一 ,同时也带来了传热恶化、汽轮机固体颗 悬吊结构,固态排渣,全钢构架。末级过热器壁管子规格为
粒侵蚀、汽f-j卡涩、叶片损坏等诸多问题,成为大容量发电 51x7.5,材质为钢 102 (12Cr2MoWVTiB),抗氧化温度
机组长期安全、稳定、经济运行的极大困扰和障碍 。为了 600~C,最高允许温度 584℃,运行控制温度为577℃。截止
了解电站锅炉氧化皮形成与剥离的原理和规律,提出有效 2013年 1月,#1机组累计运行62046/J~B-,J。
的预防和解决措施,提高机组的可用率和安全经济性。对 2 氧化皮脱落经过及检测分析
于发 电厂的管理和工程技术人员而言,充分认识氧化皮的 2.1氧化皮脱落经过 2012年 11月12日#1机调停
消缺 ,11月 15 日21:00分 ,样1机 启动后 带负荷至
生成机制和剥落特性 ,并从运行、检测和维护、检修等方面
200MW后 ,发现末级过热器壁温测点6(固27排 )与相邻
采取有效措施,降低氧化皮造成的损害 ,已经成为提升机
测点5(固22排)、测点7(固32排)壁温显示异常,与相邻
组管理水平的当务之急。
点差30—40℃,随负荷 的变化该点壁温显示值高达 600—
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