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SBR 法优化控制降低运行费用的研究
崔莉凤 刘载文 王小艺
(北京工商大学 北京100037)
摘要: 应用模糊控制变频曝气,对SBR 曝气阶段处理污水优化方法进行了实验研究,实
现了对溶解氧的有效控制。按照溶解氧优化控制曲线与传统SBR 溶解氧控制方法进行比较,
实验结果表明优化控制在曝气阶段明显比传统方法节省能源15-22%。
关键词:SBR;溶解氧;优化控制
SBR (Sequencing Batch Reactor)法用于处理间歇排放的水质水量变化很大的工业废水
取得了很大成功并被广泛应用。SBR 法的主要缺点是运行管理复杂,只有实现 SBR 法的自
动控制,才能发挥其优势。传统的控制方法是时间程序控制和流量程序控制。为了实现SBR
法更高层次的计算机在线控制,所寻找的参数既能反映进水 COD 浓度的变化及反应过程中
的降解情况,又能作为计算机工艺控制参数,这也是深化SBR 自动控制的重要研究课题。溶
解氧浓度由于其能够在线检测、响应时间短、精确度高,人们在理论上围绕溶解氧浓度做了
大量研究,包括用溶解氧浓度作为SBR 法过程控制和反应时间控制参数[1]] ,在脱氮反应过程
中以在线检测的溶解氧值模糊控制曝气量等[2][3] 。
本文研究 SBR 曝气阶段中溶解氧的变化,在建立了数学模型的基础上,以曝气池中溶
解氧为控制变量,以包括剩余污泥处理和曝气费用之和为性能指标,在连续水处理装置上进
行验证,证明优化控制可减少运行费用。
1. 实验装置
SBR 实验装置流程见图 1。设计参考指标:处理能力 Q=0.3m3/小时;进水预期水质:
BOD =150-500mg/L ,CODcr =200 ~800mg/L ;出水预期水质 BOD ≤20mg/L, COD≤50mg/L
5 5
SS≤5mg/L。
图1 SBR 实验流程图
实验流程为污水进入调节池后,配置好的原料水经过泵提升至曝气池,曝气池采用标准
的SBR 法。可根据不同需要设定不同工艺运行方案。曝气池采用鼓风机曝气,布风系统采用
3
Φ70*500 的微孔曝气头,氧气利用率为:18~28%。该曝气池的有效进水容积:1.92 m ,并
考虑20cm 保护高度。
排水阶段采用旋转式滗水器,配备变频调速系统,用以适应不同方案的排水高度和瞬时
排水量。滗水器出水进入中间池,中间池用于调节滗水器流量,并做为压力滤池进水的调节
1
池。调节池有效容积是0.8 m3 。
本设备还配有自控柜,工业控制计算机,静压式水位计,可编程控制器,在线浊度计,
在线式溶解氧测定仪等。
2. 溶解氧优化控制方法
本文根据刘太杰[4]SBR 法污水处理 RBF 神经网络软测量与最优控制方法的研究,确定本
实验SBR 装置在理论上溶解氧优化控制过程。通过SBR 法理论建立SBR 法基本状态方程。
确定SBR 法最优溶解氧控制曲线的表达见图1。溶解氧分段控制曲线是根据初始COD 浓度和
污泥浓度,溶解氧控制范围在 1~6mg/L 时,控制方法采用模糊控制方法,利用SBR 法数学
模型求解绘出的。计算时溶解氧的搜索范围按常用的溶解氧控制范围选取。
图2 SBR 法数学模型软件绘出的DO、S(t)和X(t)曲线
3. 优化控制效果比较
3.1 传统控制方法
传统处理方法是固定曝气量,给定风机固定频率45Hz ,污泥浓度MLSS=4mg/mL ,
污泥沉降比为 0.32mL/mL ,SVI=80,污泥负荷为 0.69kgBOD/kgMLSS·d 。COD 处理率
为 95% 。所用风量为66.7m3 ,去除单位COD 所用风量为 0.169 m3 。表 1 为实测数据。
表1 传统的控制方法处理效果
时间 min 0 20 40 60 80
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