氨气直接进入饱和器的研究与应用.pdfVIP

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氨气直接进入饱和器的研究与应用.pdf

应 用 技 术 詈 氨气直接进入饱和器的研究与应用 张卫 民 工艺简介 2.氨气直接进入饱和器之后 .饱和器的负荷增大 .煤气 _— ·I 邯钢焦化厂 回收车间硫铵 岗位负责焦化厂 中氨 的脱除效果受到影响 .器后含氨增大0.02gm/30.04gm/3. 4、5、6三座焦炉的煤气中氨的脱除,设计 既超出了工艺指标要求 ,还会影响后续工序的设备、管道的 处理煤气量为 60000m3h/ 硫铵工序采用的是喷淋式饱和器 使用寿命 除氨法 .这也是当前 比较先进 的工艺.没有废料产生 。而且可 3.饱和器 的配套设施离心机、干燥床处理效果受到影响. 以生产 出合格品的硫铵 硫铵离心机处理量为 5 .干燥床处理量为6t/h.氨气进入 在原工艺中.剩余氨水蒸氨得到氨气.冷凝后成为富氨 饱和器后 .两者都达到满负荷运转 .需要注意操作 ,否则容易 水作为 HPF法脱硫的碱源。HPF法脱硫停产后 .蒸氨氨气直 造成硫铵产品水分、酸度超标 。 接进入饱和器进行处理 四 工艺改造和改进 两种工艺的煤气流程分别为 : 1.预热器改造 。硫铵预热器的作用是预热煤气 ,便于母 工艺改进前 :气液分离器一横管初冷器一 电捕焦油器一 液吸收煤气 中的氨 。母液温度在 55℃左右时吸收效果最好 。 煤气鼓风机一预冷塔一脱硫塔一预热器一饱和器一终冷横 氨气直接进入饱和器后 .造成母液温度偏高.达到6O℃以 管一洗苯一净煤气 上 .影响吸收效果 。为尽量 降低母液温度 ,对预热器进行改 工艺改进后 :气液分离器一横管初冷器一 电捕焦油器一 造 .不再利用预热器加热煤气 .拆除预热器 内部加热列管 ,改 煤气鼓风机一 预热器一饱和器一终冷横管一洗苯一煤气脱 为煤气直走。改造后 .母液温度 降低 2℃ 4oC.同时也减少 硫 (真空碳酸钾法)一净煤气 了蒸汽用量 。煤气管道阻力也下降了500pa左右 。 二 工艺特点 2.喷洒及 出料系统改进。原系统运行一台喷洒泵、一台 蒸氨塔顶 出来 的氨气从预热器前进入饱和器 .与由风机 母液泵和一台结晶泵 。负荷增大后 ,改为运转两 台喷洒泵 ,同 工序来 的煤气混合后经煤气预热器进入喷淋饱和器 的上段 . 时母液泵和结晶泵提高负荷 .提高喷洒和结晶效果 .降低器 分成两股沿饱和器水平方 向(环形)流动 ,每股煤气均经过数 后含氨。同时,延长离心机和干燥床 的出料时间,由原来的每 个 喷头用含游离酸的母液喷洒 .以吸收煤气 中的氨 .两股煤 班6小时增加到每班8小时.原来月产硫铵 1200吨.增加到月产 气汇合后 以切线方 向进入饱和器 内除酸器 .除去煤气中夹带 硫铵 1600吨,月增产400吨,器后含氨降低0.01~n3-.0.02 。。 的酸雾液滴,从上部中心出口管离开到下一道工序。煤气离 3.焦油清除改进。原系统为减少母液中焦油含量,要求 开饱和器前 .用来 自二次喷洒泵 的母液进行二次喷洒 .以进 每 2个小时放结 晶室焦油一次 .同时捞净满流槽 内焦油。工 一 步 除去煤气 中的氨 艺改变后 .由于母液温度偏高.母液 中焦油难于分离 。使母液 喷淋式饱和器分为上段和下段 .上段为吸收室 .下段为

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