TRT静叶调节不同步分析与措施研究.pdfVIP

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TRT静叶调节不同步分析及措施研究 悄少华 (河北钢铁集团承钢公司能源管控中心) 摘要:针对TRT静叶调节系统不同步问题,进行分析原因,简述处理经过,并对设计中存在的缺陷提出 改进的措施及方向,对同类机组的问题处理具有借鉴意义。 关键词:静叶调节系统;不周步;传动机构;改进措施。 0前言 河北钢铁承钢公司TRT系统有3台为陕鼓设计制造,5#、新3#、新4#高炉3座2500m3高 静叶调节系统采用伺服马达一静叶调节缸一静叶,结构采用机壳、静叶调节缸、静叶承缸三层 缸,全部采用干式TRT,两级静叶可调,伺服马达驱动。TRT投运后,立即产生了巨大的经济效 益,收到良好的效果。 1问题提出 3台TRT投运后静叶调节系统陆续出现了一些问题,主要表现为: 严重时,静叶全关,漏流仍达20多万m3,特别是在起机过程过临界困难,常常多次起机才能过 临界 (2)静叶自动调节能力下降,高炉顶压控制精度下降。顶压波动范围设计要求在+3Kpa, 而实际经常在_6Kpa以上,5#高炉、3辑高炉多次不予投用。 (3)机组控制能力下降,机组运行不确定性增加。手动点动静叶调节信号后,经常5~6 次,静叶才突然动作,静叶反馈迟缓,灵敏度下降。 机组检查发现手枪板、调节缸支撑轴轴承座定位销轴及连接螺栓有个别切断,严重时调节 缸支撑轴前轴承座从螺栓孔处断裂,连接板下垂,造成伺服马达推杆折断,静叶控制失控,机 组紧急停机。5#高炉TRT于2008年5月投运以来,连接板定位销轴7次折断,最短时间间隔为 一周;3#TRT2009年8月投运,连接板连接销轴3次折断,严重时东侧伺服马达推杆折断,停 组每次停机检修时间较长至少12小时,最长停机一周。 机组静叶调节系统频繁非停或低效率运行,严重影响了机组的正常运行,经济效益降低。 2原因分析 对机组解体检查,打开伺服端盖,对静叶、动叶顶间隙泄露性和静叶关闭严密性分别进行 检查验证。首先对静叶、动叶顶间隙用塞尺检查,结果表明动静叶顶间隙偏大,但在正常磨损范 264 围,对煤气漏流影响不大,其次对静叶关闭严密性进行检查,通过电脑以10%的开度递增或递 减操作静叶,然后分别对静叶关闭间隙测量,发现静叶全关后,一级静叶竟然有5-6毫米的间 隙,并没有全关闭,同时左右伺服马达显示不同步,相差20毫米以上。因此确定静叶调整不同 步是造成机组故障直接原因。静叶调整系统控制如图一。静叶调整不同步原因主要从下面因素 考虑: 图一 2.1伺服马达故障 TRT机组控制系统调节缸由左右伺服马达驱动,采用一个闭环控制,一个开环控制。当一个 伺服马达故障时,伺服马达推力减小,造成静叶调整不同步。伺服马达故障主要原因:(i)活 塞密封间隙大,内泄严重,(2)固定活塞备母松动,造成活塞松动。在实践中发现过5#TRT伺服 马达活塞脱落。 2.2静叶调节传动机构故障造成。 2.2.1煤气腐蚀作用造成传动机构强度下降。 机组解体检查,发现调节缸上表面有明显液体流下痕迹,静叶调节传动机构表面腐蚀严重, 连接板表面及连接螺栓、调节缸支撑轴轴承座及连接螺栓、导向轴有锈皮脱落,紧固螺栓或地 角螺栓螺帽轻轻敲击就折断。上调节缸静叶滑块滑道内污物特别多,下调节缸个别滑块脱落。 下静叶承缸进汽侧刚性密封面有明显气流冲刷的痕迹。特别是3抖TRT下部存有大量的水,水位 高度已淹没下部静叶根部。 研究后排除外部进水可能,判断煤气带入,分析如下,如图二所示: ’ 图二 从上图可以看出,煤气通过静叶承缸与机壳间隙进入静叶调整缸所在空间,空间体积骤然 增加,压力和流速降低,再加上机壳温度较低,煤气中水分凝结,水中酸性大,从空中落下, 散落在联接板、导向轴、螺栓、定位销(材质不耐腐蚀)及静叶调整缸上,再流到静叶承缸底 265 部,对各部严重腐蚀生锈,强度降低。伺服阀动作时,各部件受力折断。 通过查找图纸发现原设计机壳和静叶承缸进气侧没有密封条,仅依靠机壳和静叶承缸加工 精度来保证刚性密封,特别是机组煤气流通空间直径越大、温度越高、压力越大,密封效果越 差,煤气从进气侧网0性密

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