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Q345C钢板探伤不合格原因分析
江卫华,刘学一,是斌,李战军
(首钢拄木研究院宽厚板研究所,北京100041)
蔫墨:研究了生产中一批18mm犀Q345C铜扳超声渡探伤不音椿的原因。取样分析了冶炼、轧制以及轧后控挣I艺
对铜板微观组织厦撵伤结果的影响。丹析表明;中心偏析,裂纹、轧后水持.bins等夹杂物以厦氢均对钢板的搽伤结果
造成不利影晌。
关键词:Q345c铜板{超声波撵伤;微观组织;内部质量
目前.超声波撵伤是中厚扳无掼检测的主要方j击。探伤 在太样坯上探伤不台格处;合格处分别切取了2块试
所用的超声波的频翠要高于20kltz,超声渡迸^被探涮钢洋进行低倍检验,包括横向和纵向试样,如图l、2所示.从
板后,在铜板自部产生机械振动,对于不同颇率和波形.从 锕板低倍照片E日咀看到,撵伤不台恪的纵向和横向低倍
铜板反射回的渡形不同…。超声波在被探耐材料中的传播, 试样。部均有一条较为明显的缺陷带,尤其是飘向试样更
随材料的声学特性和内部组织,缺陷的不同而变化,以此检 为严重,o邬缺略带连续,呈细长条状。横向试样。部缺陷
测材料内部的裂纹、分层、缩孔,气泡、疏松厦严重粗晶菩鲒 带略轻.但仍有比较连续的点状心部缺陷+船分区域也可见
构的变化和缺骼情况。 连续的条状缺陷带而探伤合格处的横纵向试样均束出现
I业生产中采用220mm厚的稍垤轧制一批18Ⅱ匝厚明显的心部缺陷带。
的QMSC铜板.轧后探仿均不台格,探伤缺陷涟较高。缺陷 22盒措蛆织幢喧分折
分布于大部分板面,且尺寸较^。锕板的生产I艺为:转炉 盒相组织检测结果见表l。从表l可以看出,探伤不舍
措练一L|堋糟炼_+板坯莲锌_板垤加热一控制轧橱-格娃的2十试样衷层和1H赴组织为F+P.而心部均有B
控制冲却。 组织并有心部裂纹.部分区域裂纹严重.呈崖续长条状,这
直接导致探伤不台。在整个区域心部裂纹呈断续状,这与超
1柱测取祥和项目 声波探伤仪检查时情况完全吻音(映陷波断断续续,帮分缺
为研究撵伤不告格原因,在钢板熹韶协取了尺寸为 陷波选到90%以上).择伤音格试样表层、l*娃和心部均为
500n皿(宽度方向)x400ram(长度方向)的太佯坯,加工成正常组织CF+m,表见心弗裂纹。探伤不合格和台格灶的组
各项检验所需的小试样,进行了详细拄喇和分折.对取自饲 织厦裂绽照片如圈3、图4所示。图3,4可以看出,探伤不
扳头都的太样坯重新进行探伤,匏大薛分区域显示有较高 音椿处舶试样的心捧均有较为严重的偏析带,倡析带中均
的最陷渡和较大尺寸的缺陷。在大样垤上探伤音格处与不 明显古有理纹。
台格处分别制取标准试样进行低倍、金相组织、夹杂物、Z 23扫描电镰幢验分析
向性能咀盈扫描电镜的检测.以进行对比丹析。 为进一步研究钢板撵伤不旨格的原因.对探伤不音格
赴与台椿妊的金相试样做了扫描电镜对比分析.结果如图5
z幢测结果及分析 所示.从圈中可咀看出:撮伤台格赴无论是表层、lN厚度址
21钢板怔倍检验分折 还是心部组织均为F十P,没有B,而且郭鞋为均匀.也束发
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