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第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
承钢4号高炉稳定边缘煤气流研究
杨博
(河北钢铁有限公司承德分公司炼铁厂)
摘要控制合适的边缘煤气流对高炉操作和长寿起着至关重要的作用,分析边缘煤气流波动的原因,介绍承钢4号高炉
控制边缘煤气流所采取的多项措施,包括调整装料制度和送风制度,采取低硅钛冶炼,控制合理的煤气流分布等等。
关键词热负荷边缘煤气流低硅钛冶炼
1概述
承钢4号高炉有效容积2500m3,冷却系统采用软水密闭循环冷却系统、陶瓷杯技术与炭砖水冷薄炉
衬结构(4段铜冷却壁,分别位于炉腹1段、炉腰l段、炉身下部2段)。开炉后,高炉由于装料制度及
送风制度的不完善,高炉边缘煤气流一直不稳定。表现为热负荷过高,顶温较高,壁面温度波动,渣皮
脱落频繁,不利于降低燃料比、降低生产成本,而且可能会加剧炉墙的侵蚀,影响高炉长寿。因此找出
影响边缘煤气流的因素,合理控制热负荷,对高炉保持稳定顺行、低耗、长寿有重要意义。
稳定在16000左右,边缘气流得到抑制,较为稳定。
2边缘煤气流波动原因及措施
冶炼钒钛矿,容易出现边缘气流不稳定。究其原因,主要有以下3种:
2.1 炉缸初始煤气流分布的边缘煤气流不稳定
由于钒钛矿冶炼,炉缸初始煤气流向中心渗透困难,导致初始煤气流分布的边缘煤气流不稳定,边
缘局部过盛气流。
针对炉缸引起的边缘煤气流不稳定,可以通过下部送风制度平衡,增加风量,增大鼓风动能,可以
有效改善炉缸工作状态,稳定初始煤气流分布。这也是进行上部装料制度调整的基础。
表l鼓风动能影响
15000。随着鼓风动能的增加,炉腹煤气量的增多,高炉炉缸活跃性变好,中心气流强劲,逐步抑制边缘。
按照4号高炉的生产实践,当风口前标准风速≥240r以,实际风速≥280耐s,鼓风动能≥15000时,
顶温基本控制在150℃以下,边缘煤气流得到较好的抑制。即增大鼓风动能,加大了炉缸初始煤气流向中
心渗透,中心气流强劲,边缘煤气流相对变的稳定。
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第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
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图l鼓风动能与顶温对应关系
2.2上部边缘矿焦比不均匀
上部边缘矿焦比不均匀,对炉缸初始煤气流及软熔带的煤气流二次分布产生影响,在薄弱部位出现
边缘局部过盛气流,使渣皮脱落。
针对上部边缘矿焦比不均匀引起的边缘煤气流不稳定,新4号高炉实行“4批倒转,16批倒罐”制
度,力求布料均匀。
图2各方向顶温趋势比较 图3顶温最大差值趋势
由图2及图3可以看出,2012年6月份中旬后炉喉温度低且4点温度差值不大,均小于20℃。
2.3 由于中心煤气流不稳定引起边缘煤气流波动
由于中心气流不稳定,中心煤气火时强时弱,料尺工作时快时慢,伴随着透气性的较大波动。由于
料面稳定性差,炉内上部块状带中心部位频繁塌料,在塌料时,煤气的部分通路丧失,炉缸初始煤气流
被迫从边缘薄弱部位寻找通路。边缘软融带过高,局部过盛气流使其所经过处的渣皮脱落,从而造成壁
面温度及热负荷的频繁波动。
针对中心煤气流不稳定引起的边缘煤气流不稳定,一方面必须依靠上部装料制度的优化,另一方面
必须实行低硅钛冶炼。
2.3.1优化上部装料制度
由于新4号高炉布料采用“平台+漏斗”布料制度,一般而言,平台窄,漏斗相对较大,中心气流相
对较强;平台宽,料斗相对较小而且平坦。中心气流相对较弱。因此,适合中心气流需要保证一定宽度
平台,结合生产条件适当微调,使其适应原燃料条件与高炉冶炼特点,达到中心和边缘合理煤气流分布。
新4号高炉在2012年10月份冶炼普通矿时,料制如下:
冶炼钒钛矿时,2013年3月炉况顺行,煤气流分布合理,热负荷19000,煤气利用率48.5%,料制如
下:
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第十四届全国大高炉炼铁学术年会论文集
由上表所示,高炉在由普通矿转钒钛矿
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