高炉软水故障处理.docVIP

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高炉软水故障处理.doc

高炉软水密闭循环冷却系统 故障及处理 软水密闭循环冷却系统的故障及处理 一、冷却器检漏和处理 1、风口—热风阀系统 漏水征兆 软闭系统补水量增加,补水时间周期明显缩短。 膨胀罐水位降低频数增加,N2耗量亦随之增多。 各种冷却器的冷却支路电磁流量计流量显示较正常明显减少,且进出水流量差△Q≠0。 冷却器出口端取样,水质硬度,碱度和阳离子含量明显变化。 脱气罐集气包处取样微量气体检验有Co…等气体成分。 炉顶煤气成分含H2明显增高。 高炉风口、二套缝隙渗水、冒气、煤气火焰明显变化。 高炉风口漏水、挂渣、发暗、变黑、涌渣等现象。 热风阀本体排污阀发现漏水迹象。 直管目测渗漏 高炉渣铁物理热不足,有漏水迹象。 风口破损(烧坏、磨损、开裂等) 风口支管电磁流量计发出报警和声光闪烁。 风口直观检查发现漏水迹象。 可疑风口倒换工业水,进行常规“闭水量”检查,目测开路水头“白浊”、“白线”、“喘气”等破损迹象,即可确认。 风口确认破损后,应按“武技规”操作方法进行处理及更换。 风口备品质量要求 a.风口外型尺寸公差、表面质量符合要求。 b.风口水道畅通,无残砂和加工杂物。 c.耐压试验≥2.0Mpa,30分钟无渗漏、冒汗等缺陷。 d.风口阻损(△P)试验合格,当供水量Q=35m3/h时, △P值应在0.45-0.65Mpa之间。 e.风口钢印号码及阻损值清晰可见。 f.风口阻损配对≯±5%。 注意事项 a.工业水供水压力≥0.6Mpa。 b.工业水支管畅通无阻,供水可靠。 c.倒换工业水顺序不能出错,防止断水。 d.处理破损风口,既要防止烧穿(可外部打水)又要防止凝铁。 e.风口出水端未转换开路时,不允许用进水端阀门进行“闭水量”检查,以防止风口两端供回水压力相等,导致风口流速等于“0”,发生烧穿事故。 f.严格风口备品入厂检验和制备工作。 g.不允许未开启开路阀门时将进水阀全关闭。 风口二套破损 风口二套直观有漏水迹象。 可疑二套出水端阀门转开路,进行常规“闭水量”检查,目测开路水头“白浊”、“白线”、“喘气”等破损迹象,即可确认。 关小水量适当,尽快组织更换。 迅速更换有困难,可将其进入水端旁通管,临时接同工业水,进行开路冷却。 风口二套破损后,按“武技规”规定进行更换和处理。 安全事项同风口。 热风阀破损(烧坏、开裂等) 热风阀冷却支路进出水端电磁流量计发出警报。 热风阀排污阀发现漏水迹象。 热风阀法兰可能出现“浸水迹”。 热风阀各冷却支管(阀板、阀体)转开路,进行常规“闭水量”检查,目测开路水头“白浊”、“白线”、“喘气”等破损迹象,反复检查予以确认。 破损处理 法兰焊缝开裂漏水,组织人员补焊。 阀板或阀体破损处理。 a.热风阀关闭,并停止使用。 b.关小进水端阀门,调节水量适当。 c.倒换“工业蒸汽”维持(不采用b时)。 d.组织更换。 直吹管破损 直观检查发现漏水迹象。 目测冷却器焊缝开裂,予以确认。 关闭该直吹管进出水端球阀。 接通工业水管喷淋冷却。 组织更换。 二、冷却壁系统 1.漏水征兆。 软闭系统补水量增加,补水时间周期明显缩短。 膨胀罐水位降低频数增加,N2消耗量亦随之增多。 冷却壁20组冷却水量低于正常流量。 冷却壁20组回水集水管处取样,水质硬度、碱度和阳离子含量明显变化。 脱气罐集气包处取样定性分析发现含有CO…等气体成分。 高炉炉顶煤气取样分析含H2量超过正常水平。 高炉炉皮、风口大二套或三套缝隙发现渗水、冒气及煤气火焰明显变化。 高炉部分风口温度明显不足,有漏水迹象(风口未坏)。 高炉渣铁温度降低,物理热不足,流动性变坏。 2.冷却壁冷却管破损检查 20组冷却水流量(某组泄露量) > 6m3/h 调视CRT画面打印记录,找出泄露量> 6m3/h的冷却支路 “列号”检查(见后) “段号”检查(见后) 20组冷却水量(某组泄露量)> 6m3/h 分区按集水管编号顺序检查 关闭被检查的某组集水管的进出水手动蝶阀 观察回水集水管侧排水阀的压力和水位变化 压力和水位下降表示泄露 按“列号”顺序检查 关闭该列号进出水端手动球阀 观察回水端侧排气阀的压力和水位变化 压力和水位下降表示泄露 “段号”检查 在破损列号冷却管之末端排气阀处,连接压缩空气导管,并进行吹扫。 自上而下打开排气阀直至压缩空气和积水不排出来为止,则其上方相连接的冷却壁破损 目测透明软管的水位标高所对应的冷却壁破损 确认检查 打开已被判明破损冷却管的排气阀。 点火检查,火焰燃着则该段冷却管破损。 冷却壁破损的处理 一般处理 卸开破损冷却壁冷却管之进出端连接管。 接通工业水,调节水量至适宜程度(在工业水中也可加入适量氯气)。 或用阀门或丝堵“卡死”破损之冷却管(采用②时则不用) 越过破损冷却壁接通上下两块冷却壁,恢复正常供水。 特殊处理 从确认破损冷却壁的

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