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棒材减速机轴端密封优化
姜志伟只金柱孟晓春李惠斌
(河北钢铁集团宣钢型棒厂)
摘要:本文以宣钢棒材轧机减速机为实例,分析了减速机轴端润滑油泄漏原因,针对实际维护情况提出了
优化密封装配的方案。经实践对比,使用效果良好,为类似减速机治漏提供参考。
关键词:减速机输入轴密封改造装配
Theseal ofshaftendinthebarmillreducer
optimization
Zhiwei,Zhi XiaochunandLiHuibin
Jiang Jinzhu,Meng
barand ofHebeiironsteel
(Xuansteelshapeproducedfactory group)
Abstract:thisarticlewiththeXuansteel machineaSan
barmilldeceleration the
example,analyzedleakage
reasonsof oilinreducer inviewoftheactualmaintenancesituationsforwardthe
lubricating shaft,and puts optimum
sealschemesof the of useeffectis similaroil inreducerto
assembly.After contrast,the
practice good,for leakage
thereference.
provide
sh硪seal
transform
Keywords:reducer aSsembly
input
1前言
宣钢75万吨棒材生产线于2003年11月建成投产,目前具备100万吨/年生产能力。随着
产量的提升,轧机减速机工作负荷相应加重,减速机轴部长期处于高速运转状态。轧机减速机
采用润滑站集中润滑方式,平立转换轧机减速机输入密封受箱体内油压负荷较大,容易损坏漏
油,在定期更换输入轴内齿套时,骨架密封受热唇边微变,影响封油效果。另一方面平立转换
伞齿箱输入密封易损坏,润滑油外泄。稀油浪费和环境污染严重,决定实施密封装配改造。经
实际使用后效果良好,希望能为解决相似减速机密封故障提供借鉴材料。
2减速机输入密封装置改造
z.1分析原因
减速机输入端(、如图1)齿套运行到一定周期,齿面磨损后产生震动造成骨架密封内唇边
磨损严重。同时由于轧机减速机平式使用的特点,其输入轴位于减速机箱体的最底部,承受内
部油压较高,离合器内齿套后部直接与轴承定位套相连,在轴上无任何密封装置,为刚性面接
触,造成压力油容易泄露。内齿套为定期磨损更换件,为保证装配精度,实施热拆热装,造成
骨架密封内唇边受热发生变形,密封效果大受影响,这也是造成漏油的原因之一。
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图1改造前密封装置示意图
2.2解决办法
重新设计一个密封隔环,将内齿套同减速机输入轴密封装置中的骨架油封彻底隔开,避免
了内齿套震动对油封内唇边的磨损,也杜绝了加热更换内齿套对骨架油封的材质失效变形的影
响。
2.3具体实施
设计一个密封隔环(如图2),其内外径同离合器内齿套的内外径相同,长度为箱体内轴承
定位套的长度加上45mm,把内齿套后部通过机加工缩短45ram,再对减速机输入轴密封装置进行
重新装配,把轴承定位套去掉,把改造后的
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