硫酸三系统冷修扩能技术改造.pdfVIP

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·164· 2012年全国硫酸工业技术交流会论文集 硫酸三系统冷修扩能技术改造 何春文,彭国华 (金川集团有限公司化工厂,甘肃金昌737104) 金川集团有限公司化工厂硫酸三系统是与镍 增加,长期的高温运行,导致设备的腐蚀泄漏严 闪速炉配套烟气制酸装置,于1992年建成,1996重。 年投产,设计能力220kt/a(实际已达320kt/a), a.转化器:转化器壳体和内部部件均为碳钢 000 处理气量为125 m3/h。由于闪速炉进行扩能 材质,在高温下“硫脆”现象严重,壳体多处发生 改造,烟气量大幅增加,而且系统长期处于高负荷 泄漏。 运行,设备腐蚀老化严重、系统阻力上升、转化和 b.换热器:换热器在长时间运行中内部产生 干吸难以维持热平衡,现有制酸系统处理能力无 积酸,腐蚀下底板,造成大量烟气外漏,因无法对 法满足冶炼生产需要,需系统进行挖潜改造。 其补焊,只能暂时用混凝土在换热器底部填堵,但 积酸进一步渗入到设备基础中,致使基础膨胀。 1 现状 1.3干吸工序 1.1 净化工序 干吸工序的阳极保护酸冷器设计正常运行温 a.电除雾器:共有8台360型PVC电除雾度为75℃,极限温度为110℃。由于系统热量增 器,已服役16年,其中,电除雾器外壳与阳极管自 加后,换热设备能力未相应提高,导致设备在较高 然老化严重,外壳多处开裂,漏风率已超过8%; 酸温条件下运行,甚至长期工作于极限温度,致使 b.铅间冷器:间冷器内部铅管出现变形,系 其频繁发生泄漏。 200 000 统阻力增加1 Pa,抽气量减少5 m3/h以 1.4循环水工序 上。 循环水系统采用密闭循环方式,主要供干吸、 c.洗涤塔共3台,其中包括2台空塔和1台 净化换热设备。自1998年之后,系统负荷增加, 填料塔。每台塔各配套有2台400m3/h的稀酸 循环水量已不能满足需要,循环水温度过高,导致 泵,由于单台泵能力不足,目前采用的都为2台泵 阳极保护酸冷器等设备结垢严重,换热效率下降。 并联的运行方式,造成泵效率的降低。另外,洗涤 1.5尾气系统 000 塔喷淋装置为单层,喷淋酸雾化效果不够理想,气 尾气烟囱高120m,最大通气量为150 液未能充分接触,加之三塔喷淋酸密度较小,仅为 m3/h,气速16m/s,而且烟囱内胆主体材质为 14.3 m3/(m2·h),造成三硫酸系统烟气除尘效PVC,由于高温硫酸尾气及冷凝浓酸的长期腐蚀, 果较差,粉尘在空塔内未能有效去除,导致填料塔 简体强度减弱,多处发生泄漏,膨胀节处也出现烟 含尘增加,堵塞填料,系统阻力随之增加。 气外泄,已不能满足扩能的需求。 1.2转化工序 2项目改造主要内容及方案 1998年闪速炉冷修之后,系统9(S02)由5% 000 000 闪速炉冷修后其处理气量将达到18

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