蓝藻生物燃料研究获进展.pdfVIP

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河南化工 HENANCHEMICAIINDUSTRY 2012年 第29卷 正常生产中,蜡下油、重脱油分别经流量控制器 故障时,能给催化供料多增加 30min的缓冲时间, 按一定比例混合后去催化装置,至催化装置后与常 以备罐区切换流程有充足的时间。停用水冷器,可 压来的热料再经混合器混合去原料缓冲罐。 节约大量循环水。催化冷料的温度升高,使得催化 在丙烷装置生产波动,重脱油无法达到需求的 油浆终温升高,油浆蒸汽发生器可多产蒸汽。经过 流量时,蜡下油泵适 当增大流量至8m /h送催化装 一 年多的使用,丙烷重脱油直接进催化装置 ,节能效 置 ,满足催化装置原料量。在常压或丙烷任何一套 果显著,装置操作平稳 。 装置停工,无法正常供给常压热料或丙烷重脱油时, 5 经济效益 催化恢复原流程,启动催化装置原料泵抽溶剂脱沥 直接效益:重脱沥青油直接进催化装置 ,减少了 青油原料与产品罐区冷料维持催化装置正常生产。 进罐区加热保温的蒸汽用量,年节约蒸汽 3800t, 所以,要求罐区必须一直备用一罐合格的冷料供催 化装置随时使用 。 蒸汽的价格按 130 t计,每年蒸汽节约费用49.4 催化油浆与催化冷料换热后,去油浆蒸汽发生 万元 。停用水冷器后 ,可节约循环水 8t/h,循环水 器产生蒸汽,由于催化冷料的温度升高,使得催化油 的价格按0.45元 /t计 ,每年运行8000h,可节约 2.9万元 。油浆蒸汽发生器可多产汽0.5t/h,蒸汽 浆换热后的终温升高,这样可以让油浆蒸汽发生器 多产蒸汽 的价格按 130 t计,每年运行 8000h,可多产蒸 汽 52万元 。综上所述,本项 目总效益为 104.3万 4 改造效果 兀 n 改造后,正常生产的情况下丙烷重脱油跟中间 6 结论 原料罐区的蜡下油按一定的比例在线调合去催化装 通过丙烷重脱沥青油直接热进料到催化装置 , 置,非正常情况下重脱油进罐区,节约了大量的蒸 汽。在丙烷装置汽提塔底部设缓冲罐:一方面缓解 并实现热联运,达到了合理用能、减少能量损失 目 了因为催化冷料的性质改变,带来的重脱油沉降时 的。改造后取得 了良好的效果,节约能耗,产品质量 间的缩短、原料性质忽重忽轻、液位不稳等操作波动 得到保证,经济效益显著,在同类装置具有应用推广 问题,使装置运行平稳;另一方面,在丙烷装置出现 价值。 蓝藻生物燃料研究获进展 日前,中科院青岛生物能源与过程研究所生 量为 目前文献报道的蓝藻 乙醇最高产量。 物代谢工程 团队在基因工程蓝藻合成 乙醇、脂肪 同时,研究人员寻找到3个能够实现长链脂 醇 、脂肪烃的系列研究中结 出硕果 ,技术上实现 肪醇在蓝藻的合成的脂酰辅酶A还原酶基,这 了生物燃料分子在单一光合蓝藻细胞 内的合成, 是国内外光合生物细胞 中合成脂肪醇的首次报 并证明了通过代谢工程和遗传学相关技术提高 道 ,为脂肪醇生产提供

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