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201 187
1年度全国烧结球团技术交流年会论文集
宝钢一烧机尾除尘系统改造的实践
马洛文
(宝钢股份公司炼铁厂)
摘要宝钢一烧机尾电除尘由于多年运行、设备老化,烧结扩容改造后产量增
加,进口粉尘浓度上升,除尘能力与产能难以匹配,排放时有超宝钢内控标准。为达
到更高的排放要求,实现三年环保行动计划。借鉴其它烧结机尾除尘改造的经验,确
立将电除尘改为高效的长袋低压脉冲布袋除尘器。由于烧结机尾的粉尘具有浓度
高、磨蚀性强、并可能带火星等特点,目前国内大型烧结机机尾除尘大多采用电除尘。
通过在原有电除尘基础上成功改造,粉尘排放达到清洁生产标准,为今后烧结机大型
电除尘器改造提供了示范。
关键词烧结电除尘布袋除尘
并可能带火星等特点,国内大型烧结机尾除尘
1 前 言
大多采用电除尘。电除尘器具有处理烟气量大,
宝钢股份公司炼铁厂一号烧结机1985年8设备运行阻力低、可以处理较高温度的烟气等
月投产,烧结机有效抽风面积450m2。伴随高 优点。宝钢一烧结机尾220m2电除尘由三菱一
炉产能的提升,烧结产能成为瓶颈。面对高炉 鲁奇公司设计制造,代表了80年代的先进水
平。采用300mm标准极距、CSV型阳极板、
对烧结矿需求的增加,于2005年3月对一烧结
进行了横向扩容改造,台车宽度由5m提高到 阳极间隙式旋转锤振打等技术。粉尘浓度控制
在20~50
5.5m,烧结机面积增加到495m2,设计产能提 ing/Nm3,为国内领先水平。经过多
年的运行,伴随烧结产能提升和负荷增加,机
高10%。2005。2008年通过配矿优化、减少漏
风、优化检修模型等,实际产能提高了20%以 尾除尘设备逐步老化,于1997年进行了大修,
上。这时机尾电除尘的人口浓度从原设计15g/ 主要是阳极板与阴极线的优化配置、气流分布
Nm3上升到23~30 装置的改进、框架更新,满足了优质环保的要
g/Nm3,峰值出口浓度可能
超过100 求。烧结机尾电除尘器一EP(吸人式干式电除
g/Nm3。除尘能力已很难与生产扩容产
尘)工艺参数,见表1。
能匹配。出口排放浓度≤50
mg/Nm3已相当困
表1 EP的工艺参数
难,更无法满足宝钢在扩大生产的同时,控制
烟气处理量入口烟气人口含尘浓度出口含尘浓度烟气温度
污染物排放总量的环境方针。 /m3·h一1 NN/。c /。C
/g·tn一3 /g·m一3
为满足污染物达标排放要求,目前较为理 900000120~140≤15 ≤100 165
想的办法是将一号烧结机机尾电除尘器改为布
袋除尘器,从而实现污染物
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