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·44· 2011年全国气体净化技术交流会论文集
湖南智成化工1静变脱塔改造
采用QYo高效传质内件及投用运行小结
曾海霞
(湖南智成化工净化分厂,湖南株洲412000)
l前言 (4)按压力容器的有关规定在塔体中部位置开一个
湖南智成化工净化分厂变脱系统有2台变脱塔 担19的进液口,进液口与喷淋装置的进液口相连。
400
可并联操作,其中1”变脱塔塔径为小3 mm,塔高
约32m。原来采用垂直筛板结构,运行6年后内件 管各1根。
腐蚀严重,无法满足系统高负荷生产情况下的脱硫 3投运过程及运行基本情况
传质要求,且塔运行阻力高,塔顶带液现象频发,导 3.1低负荷运行情况
1
致气体出口管道冲刷严重,直接危及后工序的正常 该塔的改造施工于2010年10月底结束,于201
生产,一直以来仅靠2。变脱塔分担负荷,可该塔是 if2月27日利用公司系统停车机会抽出塔进出口气
000m3/h
填料塔,不仅对溶液循环量要求高,一旦填料出现堵 体阀盲板投人系统。在系统开车初期约22
塞很难在正常生产时处理,这使得变脱系统不仅电 变换气的低负荷阶段,该塔单塔运行,溶液总流量维
耗高,再生系统溶液停留时间短,再生效果差,无法 持在200~250n13/h(未投运喷淋装置),塔压差在20
—60
满足系统高负荷生产要求,成为公司生产的瓶颈。 kPa波动,塔顶出现间歇带液现象,塔底液位在
2改造方案及实施 10%~90%之间频繁波动,操作很被动,后被迫退出
为解决这一系列缺陷,本公司委派净化分厂与 系统倒用2’变脱塔维持低负荷生产。事后分析1。变
长春东狮科贸公司联系后,通过双方交流意见,制定 脱塔原因应为负荷过低时塔内气体流速偏低,致使
了该塔的技术改造方案。在满足工艺条件的基础 部分溶液通过气孔直接进入下一层塔板,造成塔内
上,兼顾系统阻力与脱硫效率,本改造设计采用3层 气液相工况波动大,另外因为塔板溶液量较大且溶
QYD内件与3层空塔喷淋的复合塔型技术。 液泡沫较多,导致溶液夹带泡沫从两降液管进入下
改造后应满足的工艺参数为处理气量:变换气 层,导致溶液流动不畅,塔板液面层升高,使塔内阻
100000m3/h,操作压力:1.8~2.0MPa,进口气体温 力波动且液位波动不易控制稳定。3月19日公司因后
000
度:低于40℃,变换气脱硫塔进口变换气中H:S含系统检修又一次降至二机量(约22 m3/h变换
量:150—300 气)低负荷生产,在前一次1#塔投运行操作总结的
mg/m3,要求变换气脱硫塔出口气中
kPa。 基础上,结合厂家提供的建议,我们投运下塔的溶液
H2S含量低于20mg/m3,变脱塔设计压差低7:30
具体的改造实施方案:(1)把原塔所有内件全 喷淋装置,同时关小入塔顶各塔板的溶液阀,控制溶
部扒出,但保留气体分布装置,对塔顶的溶液分布管 液总量在320—350m3/h,塔阻力及塔液位均趋于稳
进行改造,延长溶液管至第1层QYD塔板,其作用定状态操作,不再像前一次波动,塔出口H:S含量
一是减少气沫夹带,二是充分发挥上
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