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全国中氮情报协作组第30次技术交流会论文集 ·193·
3.2
MPa蒸汽波动对合成氨生产的
影响及应对措施探讨
杨超。钟富生。曾敬.胡 勇。范智明。赵兰林
(吴华鸿鹤化工有限责任公司,四川自贡643000)
[摘要]合成氨生产的稳定是公司联碱系统稳定的关键所在,合成氨厂新、老转化系统“双
一段炉”工程改造后,为保证转化系统水碳比能满足生产工艺要求,从动力公司引入3.2MPa蒸
汽,而3.2MPa蒸汽管网的稳定对合成氨新、老系统的安全生产影响较大。分析了3.2blPa蒸汽管
网波动的原因、造成的影响及采取的措施。
【关键词]换热式转化炉;3.2btPa蒸汽;波动;影响;措施
我公司动力分公司锅炉系统(1。~5。锅炉)方面:一是原来对流段原料气预热器分布发生变
的3.2MPa蒸汽主要提供给生产系统,富余部 化,原锅炉副管取消;二是“双一段炉”改造
分用于发电,主要用户为CMS三厂、合成氨厂 后,二段炉出口高温气体的热源部分用于换热式
的新老转化系统、联碱厂煅烧炉、氯碱片碱, 转炉转化反应热源,致使转化废锅用于产蒸汽的
其中煅烧炉为3.2MPa蒸汽的最大用户。因此, 热源减少。进转化废锅的二段气温度由改造前的
3.2
MPa蒸汽管网的稳定是整个大联碱系统稳 890℃下降为改造后的660℃,自产蒸汽有了大
定的关键,其波动对合成氨新、老系统的安全 幅度的下降,由原来的蒸汽外送变为自身转化反
生产影响较大。以下重点介绍3.2NPa蒸汽系 应所需蒸汽不足,水碳比也难以满足生产工艺要
统波动对合成氨生产的影响及合成氨厂所采取 求。为维持正常生产的工艺要求,决定从动力分
的应对策略。 公司补入3.2MPa蒸汽。
合成氨厂老系统转化工序实施了“双一段
1合成氨转化系统概述
炉”工程后,同样由“双一段炉”生产工艺决定
公司合成氨厂始建于1973年,液氨生产能了水碳比不能满足生产工艺要求,也需补入3.2
力为46.5kt/a,为配合285kt/a联碱扩建工程, MPa蒸汽。只是由于老系统转化工序的换热式转
于1989年投建了液氨生产能力为50kt/a的新系 化炉生产能力小,使得进人转化废锅的热负荷多,
统,总计液氨生产能力为96.5kt/a。为适应公 本身锅炉能力相对较大,锅炉自产蒸汽量大,因
司扩大联碱生产规模的需要,合成氨厂开始了 而需补入的3.2MPa蒸汽量明显小于新系统,即
160
kt/a的扩能改造之路,新、老系统分别于 老系统对3.2MPa蒸汽的依赖性要小一些。
2003年和2007年实施了“双一段炉”工程。
3 3.2Mh蒸汽进入新、老转化系统的工艺
“双一段炉”工程的实施不仅使合成氨生产能力
流程
提高到了160 080一
kt/a,而且吨氨天然气耗从l
l 3.1新转化系统
100m3降至了900m3以内,年节约天然气价值
达2400万元。 合成氨厂新转化系统在新总控控制室大楼前
管桥上与动力分公司3.2NPa蒸汽总管相连接,
2合成氨生产补入3.2lVIPa蒸汽的原因
通过计量和流量调节系统进入新转化蒸汽分离器
合成氨厂新系统转化工序自从2002年实施入口与转化系统连通,通过流量调节系统调节新
“双一
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