循环水微生物黏泥腐蚀油冷却器管束的解决措施.pdfVIP

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循环水微生物黏泥腐蚀油冷却器管束的解决措施.pdf

运行譬维修蚋fa;l‰蹦矧I_l;f∞ance 循环水微生物黏泥腐蚀油冷却器 管束的解决措施 哈尔滨气化厂 (黑龙江154854)李明亮 【摘要】| 分耩了微生物黏泥腐蚀油冷帮器管柬的愿毽,有笏对惶地提出了解凌问题的措施,并通过 了实际运行的验证。 【关键词】 循环水微生物微生物黏泥渣冷帮器 一i刖昌 不等,而在其他部位没有发现腐蚀现象,如图l所示。 制氧车间的空压机油冷却器,担负着为空气压缩机 润 润滑油的冷却工作,一旦润滑油温升超标或油中带水, 温 人几 52℃ 则空压机就必须停机,该冷却器共两台,一开一备,润 滑油走管程,循环水走壳程,运行参数:润滑油入口设 计温度为52℃,出口温度为40℃,最高不允许超过 45c|C,设计压力为0.2MPa;循环水入口设计温度为 4 循环水出厂| 28℃,出口温度38℃,压力为0.5MPa(循环水系统为敞 温度为38℃ 开式的);运行中多次出现润滑油出口温升超标现象,最 图1 油冷却器微生物粘泥沉积部位图 高时曾达到47℃,更有甚者,油冷却器内管束腐蚀泄漏, 1.隔板2.管束3最下部管束4.微生物黏泥 由于循环水侧压力高于润滑油侧压力,致使润滑油系统 三、油冷却器故障的原因分析 中带水,导致空压机多次故障停机,严重影响了生产。 经取样化验分析及查阅相关文献资料,这些附着在 二、空压机油冷却器的故障现象 管壁上和隔板处的泥状、红棕色黏性沉积物为微生物黏 (1)油冷却器运行周期短,自投入运行开始,8个 泥,微生物黏泥是由水中的细菌、丝状菌、藻类等微生 月后,温度开始逐渐升高,运行到10个月后,温度就 物群的繁殖,并以这些微生物为主体,混有泥沙、无机 已升高到46℃,只得启用另一台。 物和尘土等,形成附着的或堆积的软泥性沉积物,最终 (2)在润滑油出口温度还没有达到45℃时,发现油发展成为微生物黏泥,这些黏泥不仅降低了油冷却器的 系统中带有少量的水,因水侧压力高,故断定管束出现 换热效率,而且使壳程水头损失增加,回水阻力增大, 腐蚀穿孔。从打开的冷却器中看到,在管壁上和隔板处 造成回水压力偏低,在冷却器壳程内,水流速减缓,为 较大面积范围内附着泥状、红棕色黏性沉积物,并伴有 进一步形成微生物黏泥创造了条件,恶化了水质,沉积 恶臭,且不易清理。 在管壁上的黏泥隔绝了药剂(即缓蚀剂、阻垢剂)对金 (3)在清除这些沉积物后,向壳程注水试漏(压力 属的作用,使药剂不能发挥应有的缓蚀、阻垢性能,这 0.6MPa)发现,只有在冷却器最下部的两根管束漏水,些微生物黏泥大面积聚集成团,在黏泥团的下方,形成 受到的腐蚀最为严重,部位都靠近隔板处,管壁上有数 氧的浓差电池,黏泥团的下部因缺氧而成为活泼的阳极, 量较多的孔洞,且隔板也腐蚀严重,孔洞约o.5~1mm铁不断被溶解引起严重的垢下腐蚀,造成管束腐蚀穿孑L。 -ZL—型壁笪壁L—————————一GM逦用相黼

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