抛丸机施工方案1.docVIP

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施 工 方 案 工程编号: 工程名称:冷轧厂QZG20 型 轧 辊 抛 丸 机 施工图号: 编 制 人: 审 核: 批 准: 攀钢集团冶建实业曙光公司 2006年8月28日 工程慨况: 冷轧厂的QZG20型轧辊抛丸机从安装运行至今,整个设备机械部分磨损锈蚀,除尘器外壳基本不能用、抛丸小车齿轮磨损到极限、溜铁砂槽已烂、设备故障率高等问题存在,根本不能满足使用要求,为了达到使用效果,须对QZG20型轧辊抛丸机进行检修(改造)。检修(改造)后的抛丸机能达到抛丸效果良好,斗提皮带能调整跑偏,振打装置能把布带上铁粉灰尘震动下来为目的。 本工程分二大部分,第一部分是室内(车间内)的抛丸机主体部分,高为9.75米,其中地下部分高2.6米,地面部分高7.15米,总长14.8米,宽3.4米;第二部分是室外的除尘器,长和宽均为2.3米,高8.6米。 编制根椐: 1、根椐冷轧厂的委托和集团公司机动处设备检修计划; 2、对该工程现场勘察了解和实际情况; 3、本单位在设备检修、改造有较丰富的经验。 三、工程主要内容: 1、更换轧辊小车外表钢板; 2、更换斗式提升机皮带系统; 3、更换气动系统; 4、更换除尘器壳体; 5、检修所有减速机和传动部分; 6、整体油漆、等工作。 四、施工准备: 本工程为高空作业、并在磨辊车间内施工,既要注易安全,绝对不允许出安全事故,又不能影响磨辊车间生产,同时还要按时完成施工任务,故要作好以下施工前准备工作: 1、对进入现场人员进行安全教育,特别注意事项,进行安全交底; 2、及时组织材料、备件、机具进场; 3、落实现场电源接点(380V,220V),工具存放处等工作: 4、现场施工人员:电焊工3人、气焊工2人、铆工3人、电工1人、起重2人、钳工2人、技术员1人、(兼安全、质量)。 5、主要机具配制:电焊机二台套,气焊割具二套,汽车平均每天2台,电动沙轮机4套,电源线250米。 五、部分检修(改造)项目及具体方案 1、对轧辊抛丸机整体(包扩地下室部分)进行除尘,清理垃圾,打扫卫生,然后分别对各部分进行检修。 2、轧辊小车检修: 轧辊小车上铁板,由于长期抛丸使用,磨损基本到极限,要全部更换铁板。首先,对轧辊小车要修复更换部分解体,拆除轧辊小车外表废铁板,搬运到指定的地方,拆除轧辊小车外表废铁板前 ,要对拆除部位(零件)作详细记录(方便按原样复制);对底部及箱体内的车轴、车轮、链条、减速机、托辊(橡胶)、电机、联轴器等部件进行除尘、清洗、磨损到极限部位的零部件要进行更换、加油(机油,锂基脂干油)并进行部件组装和复原,小车内部(隐藏部位)进行防锈油漆二道。其次:拆除废铁板更换新铁板,要按原样换上新铁板,更新后的几何尺寸与拆除前几何尺寸误差在±3mm之间,所有的传动机构都必须作好防尘保护。整体轧辊小车更新焊完进入抛丸室后,不得与抛丸室两侧相干涉; 最后:注意事项,在拆除,更换,焊接铁板时要对托辊上橡胶进行全包、遮,禁止把橡胶划伤,烧伤等情况发生。所需主要材料:σ=3mm钢板850 Kg, 3、抛丸器滑架修复 滑架轨道检修:抛丸器滑架主动动齿轮,皮带轮护罩,电机基础,重新制作。 4、斗式提升机修复:现在的铁沙提升系统采用斗提皮带提升,由于皮带容易变形和跑偏经常造成铁沙系统堵沙,考虑从新设计提升系统,采用在顶部改造成可调节传动设计方案,当皮带跑偏时,调节上下皮带轮两轴一边中心距,使两轴中心距保持一致,不形成夹角; 更换皮带21米,畚料斗93件,畚料斗螺栓186套,皮带扣及相关零件,提升减速机清洗换新机油。 5、铁砂分离器、料仓检修:对零乱的铁砂分离器铁丝网修补整齐,四周锁紧;铁砂料仓修补,料仓开关闸门清洗加黄油,保正开关闸门运转灵活。 6、铁砂输送系统检修:铁沙输送系统是采用双向螺旋推力杆输送1件,长6700mm,单向螺旋输送推力杆1件,长2750mm;螺旋推力杆输送外壳磨损到极限的要更换;溜铁砂槽已烂,根本不能用,须更换,用σ=2mm钢板,重65KG ,由冷轧厂提供。两台螺旋推力杆减速机清洗换新机油。 7、气动系统全部更换(包括气缸两套、三联元件、管道、换向阀件等)。 8、除尘系统检修:除尘器壳体外形尺寸是:长和宽2.3米、高8.5米,是高空作业,需要先塔脚手架。首先:拆除外壳部分废铁板,并清里出场地;取下120件除尘布带,堆放好。其次:加固机架,用δ=4mm钢板加固四根柱子,δ=20mm钢板加固四根柱子地脚板,并焊在地脚螺栓上,角钢50×50×4按原样分别焊在四根柱子上,角钢之间的距离根据冷轧厂提供的钢板宽度而定,顶部的角钢50×50×4也按这要求而定。 四周及顶部用δ=2钢板制作,钢板与钢板之间全焊,焊缝高度与母材等高,顶部及侧面窗口按原样制作,用δ=3橡胶板密封,除尘室

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