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- 2017-08-16 发布于安徽
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*挖潜改进*
回收液氩汽化冷量减少膨胀量
程景海,刘志刚,圣达,车富文
(唐山建龙钢铁实业有限公司能源中心制氧作业区,河北省遵化市建设南路32号064200)
摘要:针对炼钢和炼铁的富氧量不足和13000m3/h空分设备中压液氲汽化
冷量没有回收的情况,增设1套汽化冷量回收设备。计算回收液氩汽化冷量后可
多生产的气氧量,介绍冷量回收方案的确定和实施,分析了经济效益。
关键词:空分设备;液氲;冷量;回收;膨胀量
设备。当时针对炼钢用氩气的实际要求,没有配置氩内压缩设备,仅将贮槽中的液氩利用低
温活塞泵(或中压贮槽升压)打进水浴蒸发器,在压力为1.5MPa(A)时送进炼钢管网中。
没有回收,只是按常规使用水浴蒸发器进行汽化。如能进行冷量回收可以节省能源。
冶金型空分设备,基本都采用氩内压缩流程;而且增压膨胀机等熵效率较高,为减少膨
胀量提供了有利条件。减少进上塔膨胀量,则进入下塔的空气量增多,对上塔精馏有益,可
多产气氧。虽然液氩和空气换热不足的温差相对较大,但此流程已成定型:正流空气从分子
筛吸附器被取出后,进入板翅式换热器与液氩进行换热,冷却后进人下塔,液氩在1.5MPa
(A)压力下,复热后进入管网。
现在考虑增设氩内压缩设备,实际上存在很多困难。经反复考虑和推敲,回收冷量方案大致
情况如下。
1多产气氧的产量计算
回收冷量,必然要减少膨胀量(减少量即进下塔量),多产气氧的产量计算如下(板翅
式换热器跑冷损失不计,膨胀机单位制冷量为69.71kJ/ms):
下出板翅式换热器,其温度为283K,放出热量约117038kJ,/h。
定的情况下,膨胀机制冷量约571687kJ/h。
(3)被正流空气所换热,膨胀机制冷量减掉液氩汽化放出的热量为454649kJ/h。
(4)考虑到液氩和正流空气换热温差为10℃时的冷损,计算得到的膨胀量为6563m3/h。
膨胀量可进入下塔。
(6)13000m3/h空分设备氧提取率按约97%计算,则可多产气氧333m3/h。
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这样,可以使膨胀空气全部进入上塔,无旁通量。
2回收方案的确定和实施
常规设计时氩内压缩设备放在冷箱内。由于炼钢单位一般制氧车间属于公辅车间,炼钢
任务重又节奏快,正常生产时不可能挤出时间对精馏塔冷箱进行扒砂(约4100m3)后再安
装设备。不计精馏塔大加温和扒砂、装砂的经济损失,仅对炼钢而言,中断炼钢供氧将会造
成很大的经济损失。因此希望将氩内压缩设备放在主冷箱外。
经多次反复研究和探讨,终于找到13000m3/h空分设备的主换热器在正流空气进下塔
接上冷却后的正流空气管道,使正流空气较容易进入下塔。这样。就可以在冷箱不扒砂的前
提下。安装氩压缩设备。
订购一台液氩空气板翅式换热器,装在冷箱外的小冷箱内,低温管路进行保温处理,再
增加必要的阀门、压力表、低温计和流量计等。利用已在使用的低温活塞泵形成一套外压缩
液氩、回收冷量装置的流程。
3经济效益预算
当前用于炼钢和炼铁的富氧量需大于供,尚需外购液氧数量较大。回收冷量方案实施
经济效益显著。
装,待空分设备停车时再连接管道。
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