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P C B 分 析 报 告 客户型号:SAM05420130205-12 零件编号:PR1201000192 日 期:2014年11月20 日 客户反馈 1. wrong metallization (without Ni-Layer) 2. Copper thickness are thinner and Roughness in the through holes. 3. Overlap and bridging of NiAu-metallization 4. insufficient qualification of the cutting process 1 、无Ni层分析 分析: 通过对现有的产品(PCB)进行X-RAY测试,有Ni层的存在,厚度在3~5μm; 从客户反馈的金相报告测试中,孔壁及焊盘处也有镍层的存在。 Ni Ni X -ray测试 客户测试 对策: 为保证产品质量,除常规电性能测试外,我们将对后续加工生产中的各批次产品进行镀层测试并出具报告。 二、孔铜厚度低,孔壁粗糙 分析: 通过对现有钻孔加工产品进行分析,查出孔壁粗糙原因为钻孔参数不配匹,造成孔壁粗糙; 对现有加工产品进行抽测,孔铜厚度均在20~25μm (常规加工厚度),可根据客户要求加工铜厚。 原因: 孔壁粗糙将会使加沉铜工过程中的药水穿透能力下降,造成铜裂现象; 而粗糙的孔壁使药水残留于孔内不能有效清除,后续加工过程中的蚀刻药水残留于孔内将铜层蚀刻变薄。 50X 200X 改进后导通孔测试(粗糙度9.13UM ) 对策: 修正钻孔参数 (转速及进刀速度的配比),降低孔内粗糙度,进行修正后,孔壁粗糙度25UM ,符合ICPC标准。 参数 转速(krpm) 进刀速度(m/min) 对比 改进前 120 3 改进后 130 2 三、化镍金桥接 分析: 通过桥接与未产生桥接面分析,桥接处的阻焊层有起伏,说明阻焊层损伤; 原因: 可能为化镍金前表面处理磨刷压力过大 (不同产品厚度不同),使得阻焊层机械损伤,在后续化镍金过程中产生桥接; 化镍金桥接 对策: 各批次加工产品采取光带测试验证磨刷压力,光带值为8~12MM 四、板边毛刺 分析: CNC成型边缘光滑,而V-CUT需要有连接细边便于客户拼板贴装,后续分割难以达到CNC边缘平滑效果; 原因: 因产品是拼板交货,所以采取V-CUT加工,因此贴片后产品的分割难以达到CNC的效果。 CNC V-CUT CNC V-CUT 对策: 板材的质量及成型加工根据客户需求来确定,V-CUT加工改为CNC成型。 附:板材性能指标

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