纺纱厂节能降耗举措探讨.pdfVIP

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2010年全国现代纺纱技术研讨会 纺纱厂节能降耗举措探讨 王昌宏 (江苏高邮市经纬纺织有限公司, 江苏高邮225600) 摘要:从原料、用电、用水、器材和后勤等各方面介绍了纺纱厂节能降耗的举措和思路,通过严格管理、 革新改造、新型节能产品的推广应用以及管理模式的改变,达到低耗高效、提高竞争力的目的。 关键词:纺纱;节能;措施;管理;改造;探讨 纺织业是高耗能高耗材产业,现就我公司节能降耗的主要做法和思路介绍如下。 l原料的节约 1.1严把采购关 原料采购应固定长期供应商,并在使用前抽检,使用中结合成品质量再次抽检,确保与供货合同质量 相符,不符的予以降价处理;再次是逐包称重,发现质量不符的及时与供应商联系确认,在货款中扣除。 另外,要特别注意“三丝”问题,因人工拣“三丝”每吨要增加费用200元,如拣不清,造成客户索赔则 损失更大。 应对“三丝”在合同中明确约定,不合格者退货。 1.2守好配棉关 根据客户要求合理配棉,合理控制落棉。 1.3通过设备改造使化纤落棉100%回用 我公司化纤品种比例较大,使用的是清梳联设备,化纤落棉通过蜂窝压紧器后缠绕扭结在一起无法回 用。根据这一情况.对蜂窝进行了改造.将蜂窝压紧器拆除,在蜂窝外加装输棉风机.通过管道将原需经 过压紧器的纤维从蝶形吸口直接吸入输棉风机下方的收集滤袋。改造后,清花.梳棉的落棉及盖板花无损 伤.扭结缠绕现象产生.可以100%本支回用.每吨化纤纱可节约17-19 kg原料。 1.4回丝率控制 公司使用的自动络筒机的回丝比普通络筒机要高。为提高单纱质量,应减少自动络筒的剪切数,同时 根据品种与客户要求不同制订相应的电清通道参数。 2用电的节约 2.1峰谷期间用电调节 一方面增加前纺和自动络筒的生产能力以及容器车辆的配备,再通过品种的合理安排,使前纺和自动 络筒峰期用电基本避开,同时根据供应平衡情况调节平期用电:另一方面,细纱的揩车、翻改、检修、保 养尽可能安排在上午8时至12时进行。为了用足谷期电,交接班不停机做交班打扫,直至8时以后在峰 212 2010年全国现代纺纱技术研讨会 期由接班人员进行细致清洁打扫。 2.2谐波治理 我公司新建细纱车间使用变频调速电动机,运行时产生大量谐波电流,主要为5、7、11和13次等特 征谐波电流,经实测5次谐波电流最大为405A,5次谐波电流畸变率为19%,电压总畸变率TDHV为 15%,11次谐波电流含量达8%--一10%,高次谐波电流注入电网后导致系统中高次谐波电流含量迅速增长, 引起供电电压畸变,增加了用电线路和用电设备的损耗,造成了多余能耗,同时影响电网其他用电设备的 安全正常运行。表1是各次谐波电流含量考核点(PCC)实测数据。 表1 各次谐波电流含量考核点实测数据 项目 TDHV 基波 5次 7次 11次 13次 电流/A 2591 391.9 119.1 75.73 57.65 电压/V 7.789 221.7 6.632 1.665 2.409 1.656 由表1可见,传统的无功补偿方法会使谐波电流严重放大,从而损坏使用中的电气设备和无功补偿装 置。因此需对谐波进行治理。我公司的高压为10kv,所以采用了无源谐波滤除装置,即采用低压滤波兼 额定电流100A,允许通过最大谐波电流75A,谐波电流平均吸收率达到60%,节约电耗的同时也延长了设 平均功率因素大于0.95。 2.3高耗能设备管理与改造 2.3.1空压站管理 (1)空压站通风降温。根据经验数据,环境温度每上升10℃,压缩机效率要下降3%左右。将空压房 玻璃窗改成百叶窗,敞开大门,加装纱门和排风机,增加换气次数。夏季空压房温度控制在70。C以下。 (2)排找漏气点和非正常用气。因纺织厂用气机台多,时常出现电磁阀、管路、打

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