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陶粒滤料在浊环水过滤系统的研究与应用.pdf

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陶粒滤料在浊环水过滤系统的研究及应用 王春燕庞晓梅 (莱钢板带厂) 摘要本文介绍了中小型车间浊环承系统过滤器滤科的改造情况.提高了浊环水过滤水质,降低了设备故障,满 足了棒材的生产需求. 1问题的提出 中小型车间(原轧钢厂)轧机冷却水要求是1000甜/h,由水处理泵站4D、5D水泵供水冷却;水淬线流量 1i00 淀后的水送往快速过滤器过滤、冷却塔冷却.然后到4#、5#、6#、7#吸水井。 轧钢厂中小型车间共有7台KG一3000型快速过滤器,但是过滤效果并不理想,2003年,因轧机冷却喷 嘴堵等事故影响轧机作业时问达180分钟。随着莱钢钢产量大幅度提升,中小型轧制量增加到100多万吨, 要求我们更好的服务生产,提高污水的过滤效果,防止出现轧机冷却喷嘴堵等事故影响轧机作业率。 2现状分析 KG--3000型快速过滤器采用无烟煤、石英砂、鹅卵石等作滤料,致使过滤后的出水水质浊度与过滤前 水质浊度相差不大,过滤效果不明显,尤其是过滤器反冲洗时易乱层,致使循环水过滤效果恶化.导致轧机冷 却喷嘴堵等事故轧机冷却喷嘴,影响被冷却设备的寿命;其次,过滤器滤层含污多,工作周期缩短,反冲洗频 繁,导致滤料乱层的加快,使得维修工作量加大,维修费用提高。因此提高循环水过滤能力,改善快速过滤器 的工作效果势在必行,具体表现在以下几个方面:2.1 由于循环水量增加引起的出水水质恶化问题。水化 验工每天通报的浊环水进水浊度为40NTU左右、出水浊度为30NTU左右,如此高的出水浊度经常堵塞轧 机冷却喷嘴,据统计2003年轧机喷嘴堵影响了轧机时间为180分钟,不仅造成停机,还增加了工人的维修 量。 2.2循环水量增加,滤料工作周期缩短,需要对滤料进行反冲洗,排走滤料中的杂质和污泥,过滤器工作时 进水自上而下,反冲洗时反冲进水自下而上进行,加上压缩空气需要把全部滤料浮起,因而易造成滤料乱层, 影响出水水质,频繁的反冲洗导新水使用量增加。 2.3滤料失效快,更换频繁,每年至少更换一次。 2.4更换后的滤料外运,里面含有的轧制过程中产生的污泥、泄漏的油,污染土地,影响周边地区的环境。 3改造方案 3.1选用新型滤料 经过调研,我们发现可用新型滤料——陶粒滤料来替代原无烟煤、石英砂滤料。陶粒滤料具有以下优 点:机械强度高,反冲洗时不易磨损、破碎;有足够的化学稳定性,与水接触不产生化学反应,造成水质恶化; 不含有对人、生产的有害物质;有适当的空隙率(总空隙率为71--84%),截污能力强(是石英砂的2—3倍); 陶粒为球形,体积质量适中,流态好,容易进行反冲洗,反冲洗时永远不会乱层;过滤周期长,用陶粒作为过滤 409 器的滤料每5年更换一次。每年补充少量陶粒即可满足过滤要求.下图为陶粒滤料与无烟煤、石英砂滤料的 技术性能比较: 陶粒滤料技术指标 元烟煤、石英砂滤料技木指标 从上表比较可看出,陶粒滤科各项性能指标优于无烟煤、石英砂滤料,为提高循环水量,增强过滤效果, 改善水质,我们决定先将4#、5#、6#、7#过滤器滤料更换为陶粒滤料试运行。 3.2改造过滤器 为适应陶粒滤料对过滤器的要求.需对快速过滤器进行改造,经研究,确定在过滤器底部工作出水管上 方增加一块钢板,另选用不锈钢水帽代替原先的大粒径承托层滤料。不锈钢水帽的材质为不锈钢,强度好, 不易破碎和磨损,流通量大,布水均匀,对反冲洗要求低,能堵住坚硬大颗粒悬浮物。 4方案实施 我们根据制定的方案,于2003年8月始至2004年上半年,对浊环水系统快速过滤器进行了改造a 拆除原过滤器旧滤料,在过滤器底部工作出水管上方增加一块钢板,钢板上方安装MG--53*M24*2 不锈钢承帽400个,代替原先的大粒径承托层滤料,在不锈钢水帽上方填充弘4ram的陶粒滤料,过滤器 顶部预留出1.5米左右的反冲空间。 5实施效果 5.2改造前滤料更换频繁,旧滤料含有油污、污泥等轧制过程中排人水中的有毒有害废弃物,对环境造成污 染,不符和环境贯标要求.新滤料使用周期长,减少了对环境的污染。 5.2改造实施后.节约了滤料成本,改善了过滤效果,提高了冷却水循环能力,保证了钢轧制量增加对循环 水的要求。

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