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焦炉技术
炭化室高4.3米捣固焦炉设计及生产
操作中的优缺点的探讨
山西阳光焦化集团薛电军
摘要:分析TJL4350D捣固焦炉炉体设计中的不足,以及捣固炼焦的优点
和不足。
关键词:TJL4350D捣固焦炉
炉体设计不足生产操作优势及制约条件。
绪 论
2002年,中国化学工程第二设计院(以下简称化二院)在山西省临汾设计、
建成我国第一座4.3米捣固焦炉。针对主焦煤日渐紧缺的情况。河津市从2004年
开始陆续上马建成一批捣固焦炉,以补充焦化市场原料短缺焦碳产量下降等情
况。但是经实际操作检验发现在炉体设计上存在一些不足之处。
1、TJL4350D捣固焦炉
1.1工艺概述
室,宽蓄热室,双联火道,废气循环,煤气下喷,单热式焦炉。采用煤饼捣固,
侧装高温干馏工艺。
1.27rJ!.4350D型焦炉主要结构尺寸
mm
炭化室全长: 14080
炭化室全高:4300咖
炭化室平均宽: 500哪
toni
炭化室锥度: 10
炭化室中心距: 1200咖
立火道中心距:480咖
立火道个数(每一个燃烧室): 28个
加热水平: 699mm
illm
斜道高度: 900
mm
蓄热室高度: 2525
·-——94..-——
焦炉技术i
容积: 26.63m3
装煤量: 23.46T
2.捣固焦炉生产中存在的问题
2.1炉体设计方面
TJL4350D捣固焦炉的加热方式为双联火道,废气循环,煤气下喷,单热式。
每一燃烧室由28个火道组成,从机侧开始每两个火道为一个双联火道,两火道
隔墙下部有一个废气循环孔,上部有一个跨越孔。跨越孔是上升燃烧产生的废气
通往下降立火道的通道。废气循环孔的作用是由于热浮力原理,下降立火道一部
分废气通过循环孔进入上升立火道,减缓了该火道内煤气的燃烧速率,从而拉长
6l
燃烧火焰。但是焦炉投产后发现废气循环孔上部有掉砖现象。经检查是G 3号
砖掉落(从斜道区第一层砖开始数为第十二层砖,废气循环孔在第十层、第十一
层位置)。分析原因为G613号砖没有舌槽,由于热胀冷缩造成结构不严密以至松
动掉落,破坏了燃烧系统,容易发生短路现象。这种现象河津市捣固焦炉普遍存
在。
2.2捣固焦炉使用的炉门
目前国内捣固焦炉炉门上用的都是普通刚性敲打刀边炉门,使用效果不如现
在山西阳光焦化厂三炼焦车间6m焦炉使用的弹簧座式压刀边炉门(门栓仍为丝
杠式机构)的密封性能好,仍存在局部冒烟现象。现大型焦炉设计采用空冷悬挂
式弹簧门栓炉门,其密封效果好,能适应炉体热胀冷缩变形等各种不利情况。
2.3捣固焦炉对入炉煤配比的要求
捣固炉对入炉煤的配比要求比较严格,必须依据所需的焦碳质量,对原料煤
的资源情况和经济综合评估。进行配煤试验,最终选择适宜的配煤比。如果配煤
比出现问题(因为捣固炼焦的膨胀压力大),会造成难推焦,一方面影响焦炭的
产量,另一方面会影响焦碳的质量,还会影响焦炉的使用寿命,增加工人额外的
劳动工作量。
2.4捣固焦炉对入炉煤水分和粒度的要求
捣固炼焦对入炉煤的指标要求比较严格,尤其是入炉煤的水分和粒度。
2。4.1入炉煤的水分应控制在8~13%之间,当水分在9~10%时才能得到具
有最理想抗压强度的煤饼。当水分接近14%时,煤饼的倒塌率将大大增加。这就
需要安装煤调装置(调节煤的水分)。
2.4.2对入炉煤的粒度
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