5+000kVA中锰电炉电极把持系统的改进.pdfVIP

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第22届全国铁合金学术研讨会论文集 ·4刀 5000 kVA中锰电炉电极把持系统的改进 王丽娜 (中信锦州金属股份有限公司点检中心锦州 中国 121005) 000 摘要本文对5 kvA中锰封闭电炉的电极把持系统的一些关键部件进行了改进性的设计 从而减少了电炉生产中的故障发生,提高了电炉设备的利用率。 关键词绝缘夹紧力导电铜瓦锥形环吊架 刖置 原设计的导电铜瓦结构如图一所示,改 进后的铜瓦结构如图二所示,比较两种铜瓦 锰冶炼厂的6l皑电炉是一台生产中碳 的结构,主要做了如下改进: 锰铁的封闭精炼炉,它的功率为5000k、,A, 1.1.1增加了相邻铜瓦的间距 该台电炉是目前国内最大中锰电炉,它于 610jj}炉的电极直径为510mm,其电极 601.4(mm) 2007年12月开始进行试生产,由于没有成 周长为510×3.14=l 熟的经验可以借鉴,投产后,设备运行一至 由图中可以看出,原导电铜瓦的宽度为 不稳定,经常发生铜瓦打弧、漏水,电极烧 320衄,利用三角函数计算出原每块铜瓦 结不好硬断、软断等故障。因此试车初期就 与电极接触的角度为Ⅱ=2arcsinl60,255 频繁地更换铜瓦,处理电极故障,有时甚至 =77.72度,接触的弧长为l601.4×77.7粥60 一天就要更换几块铜瓦,使生产很被动。我 =345.72mm,每根电极有4块铜瓦,其4块 们针对故障原因进行了认真分析。并采取了 铜瓦与电极的接触周长为345.72×4= 一系列的改进方案,使生产得以正常进行。 l382.9mm,每相邻两块导电铜瓦之间的距 604.4~1382.9),4.55.61IIIn。通过 离为(1 1 原因分析及采取的措施 计算可以看出,相邻两块铜瓦的间距很小, 如果在冶炼过程中炉料等导电物质挂在导 经过仔细观察和认真分析,我们发现造 电铜瓦上面而没有及时清理干净,就有可能 成铜瓦频繁打弧的原因有以下几种:一是导 在铜瓦与铜瓦之间产生打弧现象。 电铜瓦的结构不是很合理;二是铜瓦的吊架 改进后的铜瓦宽度为260mm,其每块 的强度不够,结构也不合理;三是夹紧电极 铜瓦与电极的接触角度为Ⅱ=2arc蜘l妣55 的锥形环的结构也不合理;四是提升锥形环 =61.3度,接触弧长为l601.4×61.3/360= 272.68 的油缸的弹簧的弹力不足。由于存在上述诸 nml,4块铜瓦与电极的总接触周长 多设计不合理的地方,因此造成导电铜瓦与 为272.68×4=1090.72蛐,每相邻两块铜 电极之间的夹紧力不够,使电极烧结不好; 瓦之间的距离为(1604.1~l090.72)/4= 由于电极烧结不好,所以电极与导电铜瓦接 126.67mm,间距增加了一倍以上,可以有 触的部分没有达到一定的强度,使导电铜瓦 效地避免以上打弧现象。 与电极不能良好地接触,因此铜瓦就与电极 铜瓦与电

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