大型铝合金低温压力容器特种接头的MIG焊.pdfVIP

大型铝合金低温压力容器特种接头的MIG焊.pdf

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第九次全国焊接会议论文集 大型铝合金低温压力容器特种接头的MIG焊 开封空分集团有限公哥 曾传勇张建人裴红利 开封空分集团职工大学 王晓霞鲁兴 摘要本文通过大量试验.探索出用熔化极半自动惰性气体保护焊(MIC-)解决大型铝台金低温压 力容器(一185℃)“异形环”的焊接工艺,通过焊接工艺评定,找出最台适的焊接工艺参数。并应用于生 产,取得显著的经济效益。 关键词:空分塔、_IG焊、异形环 0前言 大型空分装置(3000米3氧气/时以上)的关键设备是空分塔,直径一般为02,3 米~中3米,高达25~30米,全部用铝合金制造。它主要由上塔、下塔、冷凝蒸发器 三部分组成。过去制造空分塔是分三个单体容器来制造,然后通过叟座、’螺钉、配管 联接起来。这样不仅造成材料的浪费,而且会导致整套空分设备能耗增加,效率降低, 改革开放以来,我公司引进了德国的先进技术,空分塔采用了一体式焊接结构。 该结构用厚度为go~120咖的“异形环”与锥形筒过渡的特殊接头。见图1(本文以 3200米s氧气/时空分装置为例加以说明) {;;≥ 一110 随?盎 簿 圈1一体式空分塔焊接结构不意图 F塔筒体 1冷凝蒸发器筒体2支座3封共.4异形环5 该接头属于搭接接头,其特殊点是简体内部的焊道A施焊空间很窄,:最窄的位置 只有70mm,见图中K处。进行焊接非常困难i过去采用手工T1C-焊,焊接中必须予热, 这样恶化了工作环境,增大了劳动强度。简体外部焊道8旌焊位置是方便些,但是该 焊道处于“异形环”厚度最大的部位(为90mm),因此预热更加困难,,常用双喷嘴焊 第几次全国焊接会议论文集 睑预热,但还容易出现假焊。 采用TIG焊生产效率很低。根据生产实际统计焊完A、B两道缝需要两个人(一 八施焊,一人预热)用4~5小时才能完成。总之,采用手工TIG焊质量差.生产效 率低下。 为了保证质量和大幅度提高生产率,我们组织了技术攻关,通过大量的实验最后 使用MIG半自动焊取得成功。 w 焊接工艺实验和工艺评定 1 1试验条件: (1)焊接方法:MIG半自动焊。 (2)焊接电源:瑞典伊萨公司的AIO-500型一元化调节半自动气体保护焊机。 (3)试板材料:LF2一M,板厚lOmm。 (4)焊丝:采用美国产光亮焊丝ER5356.中1.6Ⅲ。 (5)试板采用化学清洗法清洗,其要求和主要过程如下: ①碱液浓度为1蝴左右,温度为65℃-80℃。 ②硝酸浓度为151b,常温。 ③碱洗5~lOmin一水洗一酸洗一2~3min一水洗一自然凉千(约2~3h)。 (6)焊第一道缝时。采用不锈钢垫板。 (7)挑焊根,清坡口.用自制的专用于铝合金的风铣刀。 I 2工艺评定 钝边为2mm。见图2。 图2试板坡口尺寸 图3焊缝宏观金相1.5× (2)焊接材料:选美国产ER5356光亮焊丝,中1.6mm。焊前不必清洗。 (3)焊接要点及规范参数 采用双面焊,对装时两端分别点焊引弧板和熄弧板,并留一定的反变形。焊第一 道焊缝时,背面衬上不锈钢垫板,防止焊缝塌陷。焊完第一道焊缝后要用铣刀清理焊 根,然后再焊反面的焊缝。其主要规范参数见表1 2一-108 第九次全国焊接会议论文集 2试验结果 2.1用四倍放大镜检查焊缝外观,表面成型美观,呈银白色,焊缝与母材平滑过渡. 焊缝表面无裂纹、气孔等缺陷,焊缝及附近无飞溅。 2.2焊缝经100%X射线探伤,未发现超标缺陷,合格率达10096,其中I级片占85%。 2.3接头进行了机械性能试

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