提高飞轮冲压质量的工艺探讨.pdfVIP

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提高飞轮冲压质量的工艺探讨.pdf

维普资讯 堂 llllllllllllllllllllHliil 提高飞轮冲压质量的工艺探讨 丛。墨 1nS0t U 2) 成都华川电装品总厂 ,成都 610106) 【摘 要】 分析了提高飞轮冲压质量的办法以及工艺 产品图要求 ,则十分困难 上的重点和关键.探讨了飞轮冲压单件工艺的可行性,井举 下面就一一简述采用飞轮冲压单件工艺如何 实例说明。 满足产品图的①②类的质量要求。 【关键调】 转子 飞轮 冲压单件工艺 挤凸台 目前飞轮单件冲压工艺流程 (部分)如下: 中圈分差号-TM3o5 文章标诅码 B 裁剪一下料一引伸一挤凸台一冲孔一后续工 文章编号l1004--7018(2000)02.--帅42—03 序。 1概 述 该工艺相对于 以前的飞轮冲压工艺,减少了机 加镗中孔 ,飞轮冲预 中孔等工序 ,而且将飞轮底平 转子作为摩托车磁电机的主要部件,其质量的 面上各孔群的冲制次数由两次改为了一次 ,大大缩 优劣将直接影响整个磁电机的性能。以前在转子的 短了飞轮的加工工艺流程 ,避免了因车床镗中孔而 生产工艺中,一直采用落后的组合加工工艺,存在 引起的中心孔直径的不稳定性 ,减少了产品的周转 产品质量状态不稳定、控制因素多、工艺流程长等 次数和时间,提高了生产效率。 缺点,因此从 1997年开始,我们开始了转子单件工 在飞轮引伸工序的调试中,应主要注意控制: 艺的技术攻关。转子单件工艺是目前国际上先进的 ① 飞轮引伸凸模直径}② 产品的壁厚差和底平面 生产方式,它具有产品质量控制环节少,工艺流程 的平面度}@ 材料在引伸过程中的变薄量。在以前 短,转子平衡好等显著优点,但对飞轮和轮套的半 的飞轮引伸模具中,引伸凸模尺寸一般设计在产品 成品质量要求相当高,针对 目前的实际技术和生产 图内径公差带的上限,而且产品的引伸变薄量比较 状况,由于轮套采用了先进的数控车床及其它相关 大,而在单件工艺的引伸工序中产品变薄量由原来 设备,产品质量得到了大幅度的提高,因此,转子单 的0.5ram递减为0.1ram 以下,这样减少了产品内 件工艺技术攻关的重点和难点就在于提高飞轮半 径的收缩量,使产品内径与引伸凸模直径的变化 成品的冲压质量.经过半年多的试制和调试,飞轮 值,由原来的0.1~0.18降为 0.02~0.05左右,避 半成品质量得已提高,基本满足了转子单件工艺所 免了飞轮内径的不稳定对后面工序的影响,便于各 要求的各项飞轮质量指标。下面就对如何提

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