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某电厂深度节能装置的设计、运行与试验.pdf

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某电厂深度节能装置的设计、运行与试验.pdf

第32卷 第1期 华 电技术 Vo1.32 No.1 HuadianTechnology Jan.2010 2010年 1月 . 某电厂深度节能装置的设计 、运行与试验 黄新元 (山东大学 能源与动力工程学院,山东 济南 250061) 摘 要:介绍了山东某 电厂 4机组深度节能装置的主要设计特性与结构参数,给出了运行调试结果。试验结果表明,投 用深度节能装置后,可降低锅炉排烟温度55~65℃,节省发电标准煤耗4.2-4.5g/(kW ·h),节水 l5.5万 年,年经济 效益 340万元。 关键词:电站锅炉;深度节能;排烟温度;标准煤耗 中图分类号:TK222 文献标志码:A 文章编号:1674—1951(2010)01—0069—02 级间压差和一个小升压泵来克服。 0 引言 节能装置本体布置于增压风机之后的脱硫水平 山东某电厂 4机组为220MW 的纯凝式发电 烟道内,该布置不必顾忌低烟温的结露倾 向对电除 机组,配山东华特环保公司设计的湿法脱硫系统。 尘和引风机的影响,为采取较低的排烟温度提供 了 设计煤种为龙口褐煤,目前实际燃用神华烟煤。改 可能。同时,由于流经换热面管束的灰浓度已非常 造前存在的主要 问题是锅炉排烟温度偏高,平均为 小,因此,设计中对管排平均烟速的选取由磨损限制 145oc,夏季高负荷时达到 160℃,严重影响了机组 改变为压降限制,可以把管排平均烟速提到较高的 的发电煤耗。为此 ,该电厂于 2009年4月设计 、投 数值,为大幅度降低排烟温度提供 了有利条件。 运了1台以大幅度降低排烟温度为主要 目的的深度 深度节能装置的烟气与水呈整体逆向流动,沿 节能装置。经山东电力研究院测试,该装置平均可 水的流向分成3组管箱,第 1组传热元件为ND钢, 降低排烟温度60qC以上,发电标准煤耗降低4.45 其余为 20钢。传热元件采用抗腐蚀、耐磨损的高 g/(kW ·h),年节省标煤近 4000t,年节水 15.5 温钎焊镍基渗层螺旋肋片管,单管箱组装后外形尺 万 t,投资回收期仅为2年。 为5720mmX27340mm×1487mm,总跨越长度为 5760mm 。 1 系统与布置 深度节能装置设计了调节进水温度和过流水量 深度节能装置的冷却介质为汽轮机的凝结水, 的结构,运行中可根据煤中硫的质量分数及冬、夏季 其热系统布置如图1所示。深度节能装置的进 口水 的不同,合理地改变排烟温度的降低幅度。 取 自汽轮机的低压加热器 (以下简称低加)回热系 深度节能装置的主要设计参数与结构参数见 表 1 统,吸收排烟热量后,在除氧器前一级的低加出口返 表 1 主要设计参数与结构参数 回主凝结水管道 。新增设备 、管路的流阻靠低加的 5 6 t8 1.深度节能装置本体:2流量计:3.升压泵 :4.电调润:5凝汽器 图l 热系统简 图 收稿 日期 :2009一10—28 · 70 · 华 电技 术

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