青海油田XJ-250电动修井机节能减排效果分析.pdfVIP

青海油田XJ-250电动修井机节能减排效果分析.pdf

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青海油田XJ-250电动修井机节能减排效果分析 师成灿陈微熙袁得芳 (It海油田井下井下作业公司。青海茫崖816400) 摘要:节能减排要求日益严格的今天,我们的修井机依然扮演着高能耗,高污染、高排放的角色,为进一步响应国家产业政策,使修井 作业盼发展更加低碳、绿色、经济,青海油田历经5年设计研发TxJ一250电动修井机,通过对传统修井机结构和动力系统存在的缺陷进行重新设 计,改变其能源消耗结构,优化目前修井机驱动方式,使油田企业作业施工环节更加节能环保,能够有效利用现有电能,大幅度降低修井机的使 用成本,从而有效降低井下作业行业的生产成本费用,并具有良好的节能环保性能。通过多井次,多区块、多台车的应用,完全能够适应目前井 下作业行业,具有广阔的推广应用前景。 关键词:石油设备:修井机:节能减排 井下作业业务是石油行业勘探开发工程技术服务的重要业务,截止2011年底,仅中石油拥有各类修井机2800余台,年消耗 柴油Io万余吨,修井费用近lo亿元/年,针对目前节能减排的形势,对修井机总体技术性能和使用性能等综合指标要求越来越 高。节能减排已成为全行业保持可持续发展、寻求新的发展空间的必然选择。 1修井机 修井机是油田井下作业不可缺少的修井专用设备,传统的修井机以柴油机为动力源,现在已经是一项非常成熟的技术,但 是在目前能源日益紧缺,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐的背景下,在青海这个高原油田柴油机工作效率仅为50%左右,能 源浪费较为严重,作业成本高。 传统修井机以其高耗能、高污染、高噪音,维护保养费用高的特点一直制约着修井装备行业的发展,而且还存在噪声污染 等一系列环保问题,既影响一线生产工人的身体健康,又影响周边环境质量。并且随着能源价格上涨,以柴油机为动力的传统修 井机的运行成本不断升高,仅青海油田有70余台修井机,年消耗柴油2500余吨,运行成本近3000万。 在青海油田,仅以250型修井机为例,单台修井机在工作量饱满的情况下,年平均消耗柴油约为41.74吨/年,折合人民币 31.13万元,年,折合碳排放量为146.41吨,年,由此可见,我们是生产石油的行业,但也是碳排放高、石油消耗巨大的行业。 2XJ一250电动修井机的研制 依靠科技,对原有耗能较大的工艺及设备进行更新和改造,加快节能减排技术的研发,通过技术革新实现节能降耗,降低 日常运营成本已成为国内外各油田的任务之一,利用绿色、清洁、环保的电能是我们井下作业修井设备是必走之路。 2.1电动修井机结构改进 常南酞卜250电马g修井机在台上作业、底盘行驶时共用车装进口发动机和进口液力变速器。液力变速器带有分动箱,将动力 分别传递给底盘车各驱动桥和车上角传动箱。角传动箱通过链条、传动轴等将动力分别传递给主滚筒和转盘。该类型修井机经 过不断改进,其速度、提升能力等性能均较为成熟,,但其高能耗,高污染,高排放的。三高”问题,已然不符合目前的环境 形势。 鉴于此,青海油田经过5年的潜心研究试验,从结构上对250型修井机进行了重新设计,即使用交流变频电机,国产柴油发 动机,设计组合式分动箱,改变了传动结构,替代了进口的价格昂贵,维修困难,技术受制约的柴油机和变矩器。简化了机械 传动结构,并实现了在作业中完全使用油区内安全、经济的油田电网。 2.2改进中的问题及解决方法 从201 1年开始第一台设备改造成功,试运行中,存在一定的问题,在生产中不断调试、完善、整改2012年3月将问题逐一解 365 机‰》yl(h业/消葶芝/单蔷羹。万嚣费§三排放耋嚣。孑 电动 . ,l、 修 井机 臀竺 訾碧雹髦曼考2·778 。节约成 下降42% 下降46% 一’ 一 结果 电力活动因子0.8825 本71%

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