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1000MW机组脱硫效率低原因分析及解决方案
刘顺望
(国电泰州发电有限公司,江苏省泰州市高港区永安洲镇225327)
摘要:湿法脱硫因其自身优点应用十分广泛,但自身工艺上也存在无法避免的问题而影响效率。针
对1000MW机组脱硫效率降低的问题,采用排除方法,逐项分析论证,通过吸收塔浆液循环泵效率实验,
发现了吸收塔浆液循环泵脱硫效率存在不同程度的下降,结合其运行参数,确认脱硫效率下降的原因为吸
收塔喷淋层堵塞,并进一步分析了吸收塔喷淋层堵塞原因,从系统设计、设备检修、运行调整等方面入手,
实施系统扩容改造,采取针对性的设备整治和生产管理等措施,保证了脱硫效率的长期高效稳定运行。
关键词:脱硫效率;吸收塔浆液循环泵;实验;喷淋层;磨损;堵塞
为控制燃煤锅炉s02污染物排放,目前国内燃煤火电机组基本都设置了脱硫装置,其中石灰石.石膏湿
法脱硫工艺占92%以上。石灰石.石膏湿法脱硫工艺有脱硫效率高、煤种适应性强、处理烟气量大、吸收
剂石灰石资源丰富、运行可靠性高等诸多优点,但因其脱硫反应机理和反应介质的客观因素,结垢与堵塞、
腐蚀与磨损等问题无法避免,随着运行时间的增长,这些问题在系统设备上反映越来越突出,带来脱硫装
置可用率降低、脱硫效率下降无法满足环保要求等后果,严重的影响了整个机组正常生产运行,在环保要
求不断提高、国家环保政策日趋严厉的大环境下,甚至能导致机组被迫停运。本文介绍了国电泰州电厂
1000Mw机组脱硫出现的脱硫效率降低原因分析及处理情况,并探讨预防、解决方案。
1设备概况
石灰石浆液系统、石膏脱水系统等完成了1.5倍扩容改造。脱硫装置主要设计参数如下表1。
表1 FGD主要设计参数表
项目名称 单位 参数
FGD入口烟气量(标态,湿基,实际含氧量,设计工况) Nm3/Il 3135600
FGD出口烟气量(标态,湿基,实际含氧量,设计工况) Nm3/ll 3242019
FGD入口处污染物浓度(标态,干基,6%02)
S02 m∥Nm3 1964
C“S mo№ol 1.02
液气比(L/G) L/m3 lO.86
脱硫效率 % ≥95.5
FGD出口污染物浓度(标态,干基,6%02)
S02 m∥Nm3 98
烟尘 . m∥Nm3 Q0
吸收塔内烟气流速 n以 3.6
吸收塔直径 m 19.2
吸收塔总高度 m 39
吸收塔喷淋层数 层/塔 4
每层喷淋层喷嘴个数 个 270
每层喷淋层支管 根 32
喷淋层喷嘴型式 双向中
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