MIP工艺在蜡油催化装置改造中的应用.pdfVIP

MIP工艺在蜡油催化装置改造中的应用.pdf

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维普资讯 2007年 12月 广石化科技 第4期 MIP工艺在蜡油催化装置改造中的应用 郑从武 (炼油一部) 摘要 介绍了多产异构烷烃(MIP)工艺在广州石化蜡油催化裂化装置 2.00Mt/a扩能改造中的实施应用 情况。采用MIP工艺后 ,汽油的烯烃含量下降了15个百分点,诱导期增加 ,辛烷值基本不变,柴油十六烷值下 降了3个单位 ,液化气收率上升了约3个百分点,总液收基本保持不变。 关键词 催化裂化 多产异构烷烃 改造 汽油 烯烃 广州石化蜡油催化裂化装置原为Ⅳ型流化催 目的,其主要特点有 : 化裂化装置,于 1978年6月建成投产 ,装置处理能 a.采用新型串联提升管反应器,优化催化裂 力为 1.20Mt/a,1997年改造后的装置为同高并列 化的一次反应和二次反应。串联提升管反应器分 式提升管催化裂化装置,采用外折叠式提升管和脱 为两个反应区:第一反应区以一次裂化反应为主, 气罐型式,同时还采用了GE高效旋风分离器,装 采用较高的反应强度,经较短的停留时间后进入扩 置处理能力提高到 1.50Mt/a。装置的原料主要为 径的第二反应区下部;第二反应区通过扩径、补充 常减压蜡油和焦化蜡油,产品有干气、液化气、汽 待生剂(或注入冷却介质)等措施,降低油气和催 油、柴油和油浆等。装置存在的主要问题有:催化 化剂的流速、降低该区的反应温度、满足低重时空 剂循 环 量 和 推 动 力 有 限,催 化 剂 循 环 量 约 速(WHSV)的要求,以增加氢转移和异构化反应, 1100t/h,剂油比约为5。此外,由于环境保护法规 适度控制二次裂化反应。在二次裂化反应和氢转 对汽油产品的质量要求Et益严格,目前我国车用汽 移反应的双重作用下,汽油中的烯烃转化为丙烯和 油的有害物质控制标准要求限制烯烃含量、硫含量 异构烷烃 ,使汽油中的烯烃大幅度下降,而汽油的 和芳烃含量等,其中烯烃含量 (质量分数,下同)要 辛烷值保持不变或略有增加。 求不大于35%,芳烃含量不大于40%,苯含量不大 b.第一反应区出口温度一般控制为 500— 于2.5%,硫含量不大于0.08%。北京、上海、广州 520℃,第二反应区温度一般控制为490—510℃。 第一反应区的油气停留时间控制为1.2—1.4s,第 等大城市准备实施更为严格的国Ⅲ号排放标准,该 标准要求汽油烯烃含量小于 18%,芳烃含量不大 二反应区的WHSV为 l5—30h (油气停留时间 约 5.0s)。 于42%。 c.由于热平衡和第一反应区工艺条件的要 为适应环境保护法规对产品质量的要求,广州 求,本工艺需要适当的剂油比。一般在第一反应区 石化决定将蜡油催化裂化装置两器异地改造为 对总进料的剂油比在 5—7,反应所接触的再生催 2.00Mt/a,同时采用中国石化集团石油化工科学 化剂温度最好不高于690℃。 研究院(以下简称石科院)开发的多产异构烷烃 d.采用同轴式两器结构,两器采用沉降器在 (MaximizingIso.Paraffins,简称 MIP)工艺技术 ,以

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