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2009全国水泥立磨技术和装备研讨会论文集
立磨液压系统发热原因及改进
梅宏伟,屠威,张志宇,杨成刚
(合肥水泥工业研究设计院,合肥230051)
H肼3400立磨是合肥水泥研究设计院近几年研制与2500t/d水泥熟料生产线配套的大型原料立磨,其
液压系统采用了先进的电液比例调压技术,立磨抬辊、落辊、加压以及压力的调整等操作都可以在中央控
制室进行。该液压系统主要由液压站、工作油缸、检修油缸、蓄能器以及联接管路等部分组成,主要元器
件均为进口产品,整个液压系统具有较高的技术水准。
l出现的问题
湖南郴州东江金磊水泥有限公司2
料试生产,试生产初期磨机运行良好,整个液压系统也未出现任何问题,但到了4月份,液压系统发热问
题逐步显现,现场情况显示,工作油缸、蓄能器以及两者之间联接管路的外表温度明显偏高,工艺和设备
操作参数的调整也不能改变这一状况。HRM3400立磨共有4个磨辊,一台液压站分4路通过工作油缸分别
向每个磨辊提供碾磨压力;每个磨辊配有工作油缸一支,25L皮囊式蓄能器2台:工作油缸直径350舳,
最直接的后果是蓄能器皮囊的破裂,蓄能器皮囊的破裂又加剧了液压系统的冲击,使得液压系统温度进一
步升高,如此形成恶性循环,最终导致工作油缸密封损坏,造成停机停产,影响了整条线的正常生产,同
时维修和运行成本大幅提高。
2原因分析
2.1液体系统工作原理
HRM3400立磨液压系统工作油缸与蓄能器之间的连接管路如图1所示,立磨正常运行时液压站将高压
油注入工作油缸上腔,油缸产生一拉力使磨辊向下压,将石灰石等物料碾碎。当系统达到事先设定的工作
压力时液压泵自动停止工作,液压站上的液控单向阀使系统处于保压状态。立磨工作时,会对液压系统产
生一定程度的冲击,蓄能器的作用就是吸收冲击,降低冲击对液压系统及设备的损害,一段时间后,液压
系统的压力将有所下降,当工作压力下降到一定程度时,液压站会自动启动液压泵进行补压,达到工作压
力时,液压泵自动关闭,液压系统再次进入保压状态……,如此循环保证液压系统工作。
暖{ 磨液压系统工作浊缸与苗能嚣的莲接管路
I—工作油艇:2.高压软管:3一蕾能器;柚∈接块
2.2液压系统发热原因
(1)入磨石灰石的粒度偏大
900mm,
通常情况下,立磨的入磨物料粒径应不大于磨辊直径的4%,HRM3400立磨的磨辊直径为?准I
比重,有的甚至达200哪以上,由此造成立磨运行时振动偏大,对液压系统形成较大的冲击,成为液压系
统发热的重要因素。
(2)液压管路流速过高阻力过大
201
国中圄水弘协命
、矽CHINACEMENtAIMIOCIATION
在液压系统中,管路的阻力和液压油在管道内的流速也是引起发热不可忽视的因素。通常情况下在压
力管路中液压油的流速应不大于6m/s,并尽量减少弯头和管路长度等增加阻力的因素。在立磨运行现场,
通过对4个工作油缸观察发现,油缸总是在一定的行程范围内上下伸缩运动,伸缩速度大约为100mm/s。
这样可以大致计算出油缸工作时进回油的流量,即Q:(AI—A2)V,其中A1为油缸活塞面积,活塞直径即缸
径为350ram;A2为油缸拉杆的截面积,拉杆直径为220ram;V为油缸伸缩速度。
Q=[(O.35/2)2Ⅱ一(O.22/2)2五]X0.I=0.0058m3/s
在立磨液压系统中,高压软管及管路附件的通径为25ram,这样可以计算出液压油在管路中的流速为;
V=Q/A,其中Q为流量0.0058m3/s:A为管路的截面积;
A=(0.025/2)2氕≈O.0005m2:
液压油在管路中的流速:
V=0/A=0.0058/0.0005=11.6m/s;
计算结果表明:立磨液压系统管路中液压油的流速太高了。现场情况也充分说明了这一点,由于流速
过高,高压软管抖动严重,有时甚至造成高压软管爆裂。另外,蓄能器下部提升阀的阀板时常发出“叭、
叭”的撞击声,皮囊破裂的部位也大多在此附近。
不仅如此,现场检测表明,高压软管与工作油缸联接处的温
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