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- 2017-08-10 发布于安徽
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仪表运行故障分析
装置:制氢DEMAG压缩机
故障发生时间:2005年11月
仪表名称:压缩机转速测量
负责人:贾立伟
故障处理人:贾立伟
一、故障现象:
DEMAG压缩机正常运转,机组的各项检测参数无异常。现场就地转数表显示10000转左右。(油压测量)压缩机高压端另一个转数检测点(苯特利)测量值10000转左右。而控制室内METRIX转速测量显示在近一段时间出现波动,直至显示值超上限。
二、故障处理情况
1、检查测量回路
+24VDC +24VDC
COM
探头 延伸线 转速变送器 安全栅 东辉智能显示仪表
该转速测量选用美国METRIX系列产品
变送器:METRIX PT5521-1151-01-24
探头:10007-00-07-10-02
延伸电缆:7402-040-00
智能显示仪:DY22B28D
室内检查:断开室外与安全栅连线,用信号发生器给出4~20mA模拟信号,东辉显示表指示正常,说明显示仪与安全栅工作正常。将万用表串入测量回路,测量现场输入信号大于20mA,由此判断故障可能出在现场。
2、现场检查
在前置器“+”端测量得电压24VDC;前置器上探头与机轴间隙指示灯(GAP OK)亮;在前置器“SIG”与COM端子测得电压4.8VDC,将延伸电缆与前置器连接处拆开,测得探头与延伸电缆电阴为7.6Ω。
三、故障分析
VDC
10
20 40 50 60 80 100 120
PROBE GAP-mils
METRIX测得转速时的有关参数,探头与压缩机轴间隙应为50mils(1.25mm)工作区在40~60mils之间。
探头刻度系数100mv/mil。(3.94VDC/mm)参照图表,前置器上“SIG”与“COM”端电压应设定在10VDC左右。
由检测结果和相关参数对比分析。
(1)指示灯(GAP OK)亮,说明探头位置处干工作区内。探头和延伸电缆的电阻值,表明探头和延伸电缆无损坏。
(2)由于之前压缩机轴位移出现过异常情况,低压端轴移位移至指示-280μm,高压端指示-120μm和-180μm左右,(7.2mils);测转速探头与机轴的实际距离在50-7.2=42.8mils左右,仍在测量范围之内。不应有磨损探头的可能。
(3)由此可计算出前置器输出电压应在10-.94/1000×180=9.3DVC左右,而实际测量为4.8DVC。(注:探头安装时输出电压为10VDC,探头与机轴间隙50mils)。如果测转速探头位置变化,按测量值4.8VDC计算,探头与机轴间隙应为27mils左右,不在测量范围,“GAP OK”灯灭,而“GAP OK”处于亮的状态,所以不存在探头位置变化的可能。由此可判断故障应出在前置放大器上。
四、虽然有了初步分析结果,但因为暂时没有备件更换,刻检测点无法恢复,因为有其他两转速参考值,对于机组正常运转无太大影响。操作人员同意在斤机检修时更换该仪表。
贾立伟
2006年3月
仪表运行故障分析
装置:制氢净化岗
发生时间:2005年5月
仪表名称:控制阀PV-305
负责人:李瑞珍
故障处理人:邵武 贾立伟 李瑞珍
一、故障现象:
操作间DCS显示屏显示,PIC 305输出全关信号,PI305指示值仍较大。生产人员关闭调节阀前的阀门,PI305指示回零。现场观察调节阀PV-305随信号动作迟钝,达不到全闭的位置。
二、故障处理情况
该控制阀选用的是鞍山仪表厂生产精小型气动套筒调节阀(ZJHM)。风关式DN80,PN6.4MPa。工艺介质是3.5 MPa蒸汽。
(1)由故障现象可知PV-305泄漏量较大。由生产人员把调节阀切出,由副线控制;并排出调节阀内部的介质,以待检修。室外调节阀门定位位器,定位器输出风压(0.2~1kgf)随电流信号(4~20mA)变化正常。在输出风压为1.0kgf时,调节阀阀杆达不到全闭位置。
(2)将调节阀执行机构卸开,检查阀体内无任何异物,阀芯与套筒无明显腐蚀磨损迹象,套筒下面密封垫完好。
(3)检查调节阀膜头气室,有轻微的漏气现象,拆开调节阀膜头,发现膜片完好,但下面的顶盘已经破裂,更换新的顶盘,调试后投用生产。
三、故障分析
一般来说,出现上述故障现象,主要由于以下几个原因:
(1)生产介质的压差大于调节阀的允许压差。
(2)阀体内有异物
(3)阀芯或套筒磨损、腐蚀
(4)套筒下面的密封垫损坏
(5)气室中的膜片损坏
(6)气室中有漏气现象
该类型调节阀工作过程是,信号压力进入薄膜气室时,在膜片上产生推力,使推杆移动并压缩弹簧,直到弹簧的反作用力与信号在膜片上产生的推力平衡,与推杆连接在一起的阀塞也做相应的移动,当信号压力从下限值变化到上限值,调节阀从全开到
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