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MAC催化剂工业应用报告 哈尔滨石化公司应用报告 目 录 1 概述 为适应加工常压减渣原料的要求,自2009年10月哈石化120×104t/a催化裂化装置开始应用催化剂长岭分公司生产的重油裂化催化剂MAC,通过近3个月的应用,可以看出,该催化剂对重油具有良好的裂解能力。 2 装置简介 哈尔滨石化公司120×104t/a常压渣油催化裂化装置是由北京设计院设计,1998年7月投产,采用超稳分子筛催化剂提升管反应工艺技术,采用分段进料和多段汽提技术,再生部分为新型重叠式两段再生,两段再生器同轴,一段在二段上,与反应沉降器高低并列布置,并配置下流式外取热器。 2004年应用石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室开发的“催化汽油辅助反应器改质降烯烃技术”,对装置进行了技术改造,增上了辅助提升管反应器及相应的辅助分馏系统,设计粗汽油最大回炼能力45t/h。 2008年为了降低装置能源消耗,提高装置效益,反再系统内构件进行了改造,增设增压机为第二再生器和外取热器供风,更新余热锅炉系统和烟机系统。 3 MAC催化剂的工业应用 装置自2009年10月开始向系统逐渐地加入MAC催化剂,以小型加料的形式加入2.9吨/天新鲜剂,至12月底向系统加入MAC催化剂近221吨,考虑卸剂因素,MAC占系统总藏量的85%左右。装置在应用MAC催化剂期间进行了效果分析,总结期间MAC催化剂占系统藏量的85%。 催化剂单耗空白数据为0.83Kg/t,在总结期间催化剂单耗平均为0.84Kg/t原料,单耗略有增加。 4 应用情况及分析 4.1原料性质 装置的原料为掺炼28%俄油的大庆减压渣油~85%,减三线油和中压加氢尾油~15%。原料对比数据如下: 表1:原料性质 4.2主要操作条件分析 由表1分析可见,2009年空白和总结期间的原料性质逐渐变差。 4.2主要操作条件分析 在标定期间装置的操作条件比较稳定,主要操作条件如下: 表2:装置主要操作参数 4.3产品分布及分析 由表2数据可看出: 1)、装置的回炼比在总结期间有所降低,说明MAC催化剂对重油的裂化能力是较强的。 2)、总结前后外取热器发汽量大幅降低,外取热器负荷不再是制约装置加工量的主要因素,说明MAC催化剂的生焦率较低。 4.3产品分布及分析 标定期间的产品分布情况如下: 表3:装置物料平衡数据 4.3产品分布及分析 根据表3数据可看出: 1)MAC催化剂有较高的柴油收率 总结前后对比,柴油收率由25.80%增加到27.17%,增加了1.37个百分点,柴汽比由0.63提高到0.68。 2)总结前后对比,在原料性质变重的情况下,加工量增加38吨/天,说明该催化剂重油转化能力较强。 3) MAC催化剂在总结前后,液体收率略有下降,主要是因为总结前后原料性质的差异,造成目标产品收率的对比无法反应数据的准确性。 4)MAC催化剂在总结前后,焦炭收率基本相当。但是,从外取热器发汽流量31.7t/h降低到23.7t/h,反映出实际生焦率是下降的,说明MAC催化剂在提高对重油裂化性能的同时,也较好的抑制了焦炭的生成,具有很好的焦炭选择性能。 4.4产品性质分析表4:汽油、柴油产品质量数据 表5:干气、液态烃产品质量数据 表5:干气、液态烃产品质量数据 5、结论 1)、由表4数据可知:总结期间,汽油的辛烷值在89.5-90.5之间,烯烃在34%左右,使用MAC催化剂,汽油研究法辛烷值及烯烃变化不大。 2)、由表5数据可知:干气中H2/CH4由1.14下降到1.05,说明MAC催化剂具有很好的抑制Ni的脱氢作用。 5、结论 MAC催化剂在第三套重油催化裂化装置上应用近3个月,通过对总结数据的对比分析,对MAC催化剂可得出以下结论: 5.1 MAC催化剂对大庆减压渣油(掺炼俄油28%)具有较强的裂解能力,表现在加工量上,在原料变重的情况下,加工量明显提高。 5.2 MAC催化剂能够在操作条件相近的情况下增产柴油1.37个百分点。 5.3 使用MAC催化剂生产出的产品质量合格。汽油可作为90#出厂;轻柴油可作为0#柴油调合组分,也可作为加氢改质装置的原料,生产-35#柴油。 5.4 MAC催化剂具有较强的抗重金属污染能力,在使用金属钝化剂的情况下,干气中的H2/CH4下降,并且保持较好的产品分布。 LOGO 装置简介 应用情况及分析 概述 MAC催化剂的工业应用 Conclusion 1 2 3 4 结论 5 26.1 33.4 馏程500,% 0 0 馏程350,% 0 0 馏程300,% 484 馏程30%,℃ 443 428 馏程10%,℃ 362 381 馏程IBP,℃ 45 43 凝点,℃ 0.33 0.05 Cu,ppm 4.
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