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《;鳓黪 2007中国国际铝冶金技术论坛论文集
续表2 据介绍平果铝320kA试验槽在启动半年后,电解
\项目 氧化铝 直流 综合交流 阳极毛耗 氟盐 电流 温度没有低于965℃,分子比没有低过2.7(我厂在
\ /kg· 槲kW·电影kW· /kg· /kg·t。1效率 启动的半年内电解温度在964—970℃,分子比在2.5
掌岔\ t一(AI)h·td(A1)h·t’1(A1)t。1(AI)(AJ)/% —2.7),目前槽寿命有12台槽平均为1453天,其中
\
中铝广西 超过1600天的有5台。在生产的18台槽,槽寿命全
1915 1326814639 513 29 93.7
分公司 部超过1800天。所以当初的较高温度、较高分子比
白银有色 的技术条件保持是正确的。
1933 1361914776 526 35 93.9
金属公司 启示:我厂生产初期的技术条件保持基本与平果
临沂江泰 铝320kA电解槽相类似,前期的工艺调整不宜急于求
铝业有限 1906 1324614107 499 21 94.7 成。
公司
注:以上数据来自中国有色协会统计报表及部分个人数据。 3300kA大型预焙槽生产实践中存在问题
的探讨
2.2 300kA系列电解槽工艺技术参数管理与传统
(1)300kA系列电解槽本身设计存在一定的问
的“四低一高”技术的冲突
题,包括加工面太窄、我厂的加工面只有280em。在
300kA大型预焙槽从焙烧启动、非正常期技术参换极时,对侧部碳化硅复合炭块的损坏非常明显,破
数调整、正常期工艺条件保持,均与原有的电解槽的 损的薄弱地点就经常出现在侧部。
工艺技术要求有一定的区别。 (2)国内许多厂家的氧化铝的浓相输送系统
我厂当前电解平稳生产保持的参数设置与设计值 设计中存在一定的问题,供料不足现象存在,许
对比见表3。 多厂家已经进行了技术改造,我厂正在进行技术
表3 电解平稳生产保持的参数设置与设计值对比 改造中。
(3)双阳极的问题:阳极设计中存在一定的问
科澳公司
项目 原设计值 河南某厂 题,双阳极最大的优点是降低了换极量,但是由于变
生产实际值
为双阳极,在阳极底面的电流分布及底掌的情况并不
电流强度/kA 306 306 300
理想,据了解,对于大型槽的双阳极在换极作业中,
电解质水平/cm 19—22 20—22 20-22
质量很难保证,当前在350kA的电解槽中开始使用单
铝水平/em 19~22 18~20 20—24
阳极,阳极组数远大于单阳极的数目。
分子比 2.3_2.4 2.2一一2.4 2.4—2.5
设定电N_/V 4.18 4.15 4.16 4结论
电解温度/*C 955 945 958
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