300kA系列大型预焙槽优化在生产实践中的初步探讨.pdfVIP

300kA系列大型预焙槽优化在生产实践中的初步探讨.pdf

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《;鳓黪 2007中国国际铝冶金技术论坛论文集 续表2 据介绍平果铝320kA试验槽在启动半年后,电解 \项目 氧化铝 直流 综合交流 阳极毛耗 氟盐 电流 温度没有低于965℃,分子比没有低过2.7(我厂在 \ /kg· 槲kW·电影kW· /kg· /kg·t。1效率 启动的半年内电解温度在964—970℃,分子比在2.5 掌岔\ t一(AI)h·td(A1)h·t’1(A1)t。1(AI)(AJ)/% —2.7),目前槽寿命有12台槽平均为1453天,其中 \ 中铝广西 超过1600天的有5台。在生产的18台槽,槽寿命全 1915 1326814639 513 29 93.7 分公司 部超过1800天。所以当初的较高温度、较高分子比 白银有色 的技术条件保持是正确的。 1933 1361914776 526 35 93.9 金属公司 启示:我厂生产初期的技术条件保持基本与平果 临沂江泰 铝320kA电解槽相类似,前期的工艺调整不宜急于求 铝业有限 1906 1324614107 499 21 94.7 成。 公司 注:以上数据来自中国有色协会统计报表及部分个人数据。 3300kA大型预焙槽生产实践中存在问题 的探讨 2.2 300kA系列电解槽工艺技术参数管理与传统 (1)300kA系列电解槽本身设计存在一定的问 的“四低一高”技术的冲突 题,包括加工面太窄、我厂的加工面只有280em。在 300kA大型预焙槽从焙烧启动、非正常期技术参换极时,对侧部碳化硅复合炭块的损坏非常明显,破 数调整、正常期工艺条件保持,均与原有的电解槽的 损的薄弱地点就经常出现在侧部。 工艺技术要求有一定的区别。 (2)国内许多厂家的氧化铝的浓相输送系统 我厂当前电解平稳生产保持的参数设置与设计值 设计中存在一定的问题,供料不足现象存在,许 对比见表3。 多厂家已经进行了技术改造,我厂正在进行技术 表3 电解平稳生产保持的参数设置与设计值对比 改造中。 (3)双阳极的问题:阳极设计中存在一定的问 科澳公司 项目 原设计值 河南某厂 题,双阳极最大的优点是降低了换极量,但是由于变 生产实际值 为双阳极,在阳极底面的电流分布及底掌的情况并不 电流强度/kA 306 306 300 理想,据了解,对于大型槽的双阳极在换极作业中, 电解质水平/cm 19—22 20—22 20-22 质量很难保证,当前在350kA的电解槽中开始使用单 铝水平/em 19~22 18~20 20—24 阳极,阳极组数远大于单阳极的数目。 分子比 2.3_2.4 2.2一一2.4 2.4—2.5 设定电N_/V 4.18 4.15 4.16 4结论 电解温度/*C 955 945 958

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