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影响循环流化床脱硫效率的因素及实例.pdf

JIENENGYUHUANBA0 /HANGYEJIAOLlU _ ■ ■ 囱京 刨 斌 王增荣 (济南锅炉集团有限公司 250023) 循环流化床锅炉因其环保性能 SOz在850~900~C的条件下极易与CaO结合为锅炉提供廉价的脱硫措 受到中小热电的青睐,但因影响脱 施创造了条件。 硫的因素复杂,需要控制的因素较 因素 多,使用单位往往片面追求脱硫效 1.ca/s摩尔比的影响 率 ,导致运行和碱性灰渣处理增加 Ca/S摩尔比是影响脱硫效率和SO排放的首要因素。不加石灰 成本以及热效率降低 ,下面根据循 石时,燃料硫约有28.5%的硫分残留于灰渣中,71.5%则以气体的形 环流化床锅炉的特点具体分析影响 式排放出来。采用添加石灰石进行脱硫,脱硫效率在Ca/S比低于2. 脱硫效率的因素及具体计算实例。 5时增加很快,而继续增加Ca/S比或脱硫剂量时,脱硫效率增加很少, 循环流化床锅炉的燃烧属于低 同时继续增加脱硫剂会增加灰渣热物理损失、增加灰渣处理成本、影 温燃烧 (燃烧温度在850~950~2), 响燃烧工况、富余的CaO将使N0x排放升高等。对循环流化床而言, 比较大的热灰颗粒在燃烧系统内循 较为经济的Ca/S比一般在 1.5~2.5之间。 环燃烧,携带密相区的热量,把热 2.床温的影响 量传递给蒸发受热面或过热受热 床温的影响主要在于改变了脱硫剂的反应速度、固体产物分布 面。正是由于热灰的循环和燃烧生成 及孑L隙堵塞特性 ,从而影响脱硫效率和脱硫剂的利用率。从燃烧效 实践证明,该改造方案对延长设备寿命起到了积极作用。 表 2 热工测试报告 3改造后风压分配情况及热工测试结果 正常运行抽检和热工测试中各风室风压分配情况 见表 1。 表 1 运行时各风室风压平均值 单位:Pa 风室号 测位 l 2 3 4 5 6 7 左侧 3l4 834 852 873 805 360 96 注:测试锅 炉型号为 SHL29 1.6/150/90一A II 右侧 273 735 854 839 747 446 75 4结论 热工测试结果表明,改造后的锅炉在出力、热效 经过对炉排侧密封 、炉墙的细部处理 、省煤器的 率等方面均达到了改造设计规定的要求。热工测试结 改造,查看在正常运行时抽检的结果 ,可以证明取得 果见表2。 了很好的效果。一 2DD3№· .7 月刊 l41 fl 率、CO和氮氧化物的排放上考虑,循环流化床锅炉的最佳运行温 返料器处参与的给料方式。平衡给煤 度在900℃左右,并在900℃左右达到最高的脱硫效率。

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