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金属学与金属工艺
维普资讯
第 15卷 第 3期 腐蚀科学与防护技术 V0I.15No.3
2003年 5月 CORROSION SCIENCEAND PROTECTION TECHNOLOGY Mav.2003
PTA装置高压蒸汽降温罐进气管断裂失效分析
张伟明
扬子石油化工股份有限公司化工厂南京 210048
摘要 通过对PTA装置高压蒸汽降温罐进气管断裂失效分析,提出改进与防护措施.
关键词 降温罐 进气管 断裂分析 对策
中图分类号 O346.2,TG172.9 文献标识码 A 文章编号 1002.6495(2003)03.0184.03
扬子石油化工股份有限公司化工厂PTA装置 从而给进气管一个不断变动的负荷,进气管是在含
(以美国AMOCO公司工艺为设计基础德国LURGI 有微量氧的高温高压纯水中,在受变动负荷的条件
公司成套引进),系设计年产量为45万吨、开工时间 下,长期工作.
以7884小时计算的精对苯二甲酸生产装置.装置从 1iD一918于 1989年 6月试车,投入运转.1990
界外输入高压蒸汽 (压力 98bar~108bar;温度 年7月大检修时,未发现问题.1991年7月大检修时,
480℃~520℃).进料预热器JE一101D/E使用的77 发现法兰根部与管子连接处有裂纹,准备打磨后补焊
bar、294℃饱和蒸汽是从输入的高压蒸汽经降温减 使用.但愈经打磨,发现裂纹愈多,且在管子的其他部
压而获得.为防止热交换器受高温穿损,确保装置安 位也多处发现裂纹.这时,工厂正好有相近尺寸材质
全运行,设置了一个充加冷凝液的高压蒸汽降温罐 为316H的管子,遂按图纸及实物加工成HD一918进
HD一918.为了获得饱和蒸汽,所需的凝液是 由30 气管,经组装运行,情况正常.1993年2月出现蒸汽系
bar凝液罐HD一917经HG一917泵以LRC一8918 统不正常,由于铁锈等下落,堵塞罐的底部,冷凝液进
控制调节,送往 HI3—918.高压蒸汽降温罐投用一 不去,使低压、高压均不正常.加之,当时人孔法兰泄
段时间后,发现其进气管 已断裂,通过对其断裂失效 漏,遂于 1993年4月打开人孔检查,发现进气管已经
. 原因的分析,提出切实可行的防护措施,使这-N题 断裂.遂用 12c ,10、,材料加工第三只进气管,于 1993
及类似情况得以解决. 年7月大检修时换上使用.
1高压蒸汽降温罐{HD一918)进气管工况 2分析
高压蒸汽降温罐的轮廓尺寸为 7200mmx 化学成份、热处理状态与机械性能分析所得数
1718mm,其进气管 (代分布器)轮廓尺寸为 记19 据见表 1和表 2.
mmx12.6mmx2350mm.进气管右端用法兰与罐
体连接,左端用盲板封焊.该进 气管原材质为 表 1 进气管材料的化学成份(mass%)
X10CrNiTi189(相当于我国牌号 1Cr18Ni9Ti).在进
气管左右两端中分线的上部管体上有两列进气槽,
槽口尺寸为325mmx14mmx12.6mm,列间相距
90。,每列四只槽,两列共8只槽,槽间桥宽30mm.
进气管因左端与罐体托空,故呈悬臂状态.在正常工
注:第一、二、三根进气管材料的牌号分别为X10CrNiTi 189、316H、
作情况下,罐内凝液液面高度略大于 1/2罐体高度.
l2CrM0V
进气管在服役过程中,界外输入高压蒸汽的压力和
温度经常会有波动,从进气管经进气槽进入罐内的 表 2 进气管材料的热处理与机械性能
高压
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