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维普资讯
机床电器2007.3 数控 ·数显——数控机床停电后引发故障的排除
内容去检查,均未发现有异常。按交流主轴伺服单元 也很大,多次产生功率过高报警,故障随机性大,主轴
的工作原理进行分析,因故障是在正常工作时突然停 电动机为55kW。相关电路如图1所示。
电造成的。而在突然停电时,主轴电动机内的电感能 根据经验分析,机床主轴在高速运转时,电网忽然
量必然要立即释放。由于能量释放时产生的反电势太 停电,在电机电枢两端会产生一个很高的反电动势(大
高,可能会造成能量回收回路损坏。根据上述分析,检 约是额定电压的3—5倍),将晶闸管击穿;由于V5伺
查有关回路部分,果然发现两个晶闸管损坏,经更换之 服单元的晶闸管对偶发性浪涌过电压保护能力不够,
后,机床恢复正常。 对较大能量过电压不能完全抑制;晶闸管工作时有正
例6:一台配套西门子820G系统由德国MIKRO. 向阻断状态、开通过程、导通状态、阻断能力恢复过程、
sA公司生产的无心磨床,起动机床后就产生2039号 反向阻断状态 5个过程。在开通过程和阻断能力恢复
报警,机床不能进入正常加工状态。 过程中,当发生很大能量的过电压时,晶闸管很容易损
在选择开关处于 “自动”方式下,起动机床后就产生 坏;拉闸停电随机性很大,而且伺服单元内部控制电路
2039号报警(意为未返回参考点),系统即进入加工画 处于失控状态;晶闸管有时被高电压冲击后并没有完
面,而未按正常情况进入 自动返回参考点画面,因而机 全损坏,用数字式万用表测量时有 1.2MQ电阻值(正
床不能进行正常工作。但按 “^”键(即上位键)可进入 常情况不应在 10MQ 以上),所 以还能在很低的电压
该画面,也能进行 自动返回参考点操作,此后,机床能进 值下运行 。
行正常操作。但重新起动机床后又会产生2039号报
警,重复上述故障。根据 以上检查,认为该报警的产生
可能是系统参数配置错误。于是,在 “自动”方式下,首 弱~TL,T.3.eT.s+。般
先进入加工画面,选择软键OPERATMODE进入系统设
置菜单画面,发现 “CYCIEWITHOUTWORKPIECES”项 图1 三相桥全控整流电路及波形图
参数由0“”变为了 “I”。使系统每次起动后都在工作区 三相桥全控整流 电路在 胛 。一 期间,A相 电
外循环,从而造成2039号报警。 压为正,B相电压低于C相 电压,电流从A相流出经
故障产生原因:经了解在该故障发生前,曾因车间 T。、负载D、T4流回B相,负载电压为A、B两相间的电
电工安装新机床 电源时,造成全车间电源短路跳 闸。 位差;在 一 期间,A相电压仍为正,但 C相电
从而影响了正在工作的该机床,致使其系统参数改变。 压开始比B相更负,T6导通,并迫使 T4承受反向电压
将该参数由“1”改为 “0”后,重新起动机床,报警 关断,电流从A相流出经 Tl、负载D、T6流回C相,负
消除。 载电压为A、C两相间的电位差,在 为B、C相的换
例7:一台17.10GM300/NC数控龙门镗铣床 (配 相点,其它依此类推。停电时,如果T。被击穿,T4或
置SIEMENS8M系统)。机床主轴在几年的运行中一 T6将遭受很大的冲击 ,可能使其达到临界状态,也可
直较稳定,但在一次电网拉闸停电后,主轴转动只能以 能使它被击穿。
手动方式 10r/min的速度运行;当起动主轴 自动运行 根据上述分析,一次更换两只相同型号的晶闸管,
方式时,转速一旦升高,主轴伺服装置三相
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