Heavycut225数控镗铣床挖刀故障处理.pdfVIP

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金属学与金属工艺

2013年 1O月 机床与液压 0ct.2013 第41卷 第20期 MACHINETO0L‘HYDRAULICS Vol_41No.20 DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2013.20.047 Heavyeut225数控镗铣床挖刀故障处理 谢欣华 (东方电气集团东方电机股份有限公司设备中心,四川德阳618000) 摘要:Heavycut225数控镗铣床在加工时随机发生挖刀故障。通过分析发现,工件原点坐标变化是导致挖刀故障的主 要原因。针对该故障原因,给出了具体的处理方法,彻底排除了故障。 关键词:Heavycut225数控镗铣床;挖刀故障;故障排除 中图分类号:TG536;TG502 文献标识码:B 文章编号 :1001—3881(2013)20—143—3 Heavycut225数控镗铣床 (见图1)为捷克产进 1.1 故障说明 口设备 ,主要包括 1个主轴和4个进给轴,主轴采用 设备开机并没有任何故障报警能正常运行及加 直流电机和西门子6RA70直流调速装置 ,数控与手 工,故障发生前机床往往会出现突发的剧烈抖动,后 动双控制方式;进给轴用西 门子 840C配 611D伺服 数控系统出现报警 ,按下紧急停止按钮,再按复位键 装置驱动西门子 1FT6系列伺服 电机控制,其 中 、 报警可被消除,运行动作正常,返 回机床参考点后, l,、z均采用用闭环控制, 轴采用半闭环控制 ;用 再按照加工程序走到工件原点开始加工,随后发生挖 西门子 s5可编程控制器来实现过程控制。通过 PRO— 刀故障。 FIBUS.DP现场总线进行 PLC与传动装置之间的数据 1.2 故障原 因分析 交换 第一步分析和寻找到故障发生的主要点和其他相 关点,缩小故障源的查找范围。 首先把故障发生到出现挖刀的过程分成两个时间 段来分别考虑:第一段 ,机床剧烈抖动 ,机床出现可 复位的报警;第二段,返回机床参考点后开到工件参 考点加工。 由于故障发生时,操作者都是采用先按复位键的 方式 ,因此当时的机床报警是什么,无法准确判断, 但一般而言,硬件损坏之类的报警是无法采用复位进 行消除的,另一方面就现象来看导致机床剧烈抖动, 可能与带上负载后 电机所输出的扭矩突然不足有关 系。这台采用的是西门子840C数控系统配611D伺 服装置 与840D配611D伺服装置的情况略有不同, 就是840C数控系统配611D伺服装置时数控部分多 了几块轴卡,即数控发出的指令先发送给轴卡,再通 过设备总线传送到611D伺

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