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提高飞叉镗孔同轴度的应用研究.pdfVIP

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金属学与金属工艺

2014年 lO月 机床与液压 Oet.2014 第42卷 第2O期 MACHINE TOOL HYDRAULICS Vo1.42No.20 DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2014.20.058 提高飞叉镗孔同轴度的应用研究 郭秀华 (苏州经贸职业技术学院机电系,江苏苏州215009) 摘要:针对转子绕线机中飞叉件同轴度加工达不到要求的问题,通过检测加工件的关键尺寸和进行加工工艺分析,提 出了3种不同的工艺方案,并进行了比较。试制后均能将误差控制在规定范围内,为企业解决了一项技术难题,具有一定 的实践指导意义。 关键词:飞叉;同轴度;镗孔;夹具 中图分类号:TG506.9 文献标识码:B 文章编号:1001—3881(2014)20—178—2 飞又是飞叉转子绕线机的关键零件,如图 1所 mm。目前 ,某公司加工后,使用三坐标机床检测出 示,结构相对复杂,属于异形件范畴。 同轴度超差在 0.09~0.15mm之间,直接造成 了飞 叉转子绕线机绕线不稳定 ,使得废品率大大提高。围 绕这个问题 ,文中通过对机床设备、夹具、刀具等方 面进行分析 、研究,提出了能够有效解决这个问题的 方法。 1 影响因素分析 _『 该飞叉件在立式加工中心上加工,材料为6061 @ 铝,夹具为精密机用平 口钳。两孔加工采用的工艺如 表 1所示 ,先加工+20孔,粗钻后 ,精镗该孔 ,并以 此孔为基准 ,加工 7孔到尺寸;掉头装夹后,打 表找正 +2o孔 的中心为基准,加工 +37孔到尺寸。 假定 7与+20孑L同轴度误差为 、 47与+37孑L同 图1 飞叉件零件图 图中 7H7和+37H7两孔加工后分别与轴及轴 轴度误差 ,经检测如表2所示。 承配合 ,安装到转子绕线机上,同轴度要求为0.03 表 1 飞叉~-v-v艺 (部分) 表 2 同轴度检测记录表 mm (与平 口钳接触的表面,主要是平行度、平面度、粗 糙度)达不到要求,造成二次装夹后的加工误差。 如图2所示,第一次装夹后 ,+20和+47孔的中心线 平行于加工 中心 z轴线 ,掉头二次装夹后,由于工 由检测数据可知: .值很小,且数据变化不大, 件表面质量的原因,该工艺孔的中心线并不与机床 z 波动范围稳定; 值超出设定的同轴度误差值。由 轴线平行,此时打表找正,已经不能找回原来 的基 . 、 数据结合加工工艺过程可知,机床设备、刀具 准。此时再进行 +37孔加工,做好的孔中心线与机 对同轴度影响极小,造成同轴度值大的主要原因是掉

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