SK-50立式车床数控系统调试改造.pdfVIP

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金属加工:冷加工

设备s维修 ..【quipmentandMaintenance SK一50立式车床数控系统调试改造 哈尔滨电机厂有限责任公司 (黑龙江 150040) 段 冶 王立春 因捷克产 SK一50立车 (5m)电器元件老化 , (2)原因分析 可能是编程时报警程序设计不 继电器故障率高,加工精度降低。于是对其进行数 当。 控改造。在改造后期调试 中机床 出现许多故障,其 (3)解决方案 采用把报警分块化编写,从而 具体问题分析及解决方案如下。 使报警信息完整地显现出来。 1.接通 电源后 ,PLC无电源显示 5.加工后工件上有刀具拖痕 (划痕) (1)故障现象 设备硬件线路接好后,合上开 (1)故障现象 在加工后的工件表面有刀具拖 关 ,无电源显示 。 动痕迹,影响工件质量。 (2)原因分析 由于机床新配 PLC,可能 PLC (2)原因分析 在刀具加工完一层 以后退刀, 工作电源不正常 。 退刀的距离太小,导致工件的表面和高速旋转的锉 (3)解决方案 检查 PLC电源接线 ,发现 PLC 刀轮接触 ,从而划伤表面。 的交流输入接触点接触不 良。 (3)解决方案 此问题可 由软件方式来解决, 2.输入指示灯不亮 将刀具退刀位置参数设置远离工表面即可。 (1)故障现象 开关闭合后 ,输入指示灯不 6.主轴进给出现误动作 亮 。 (1)故障现象 在正常加工的时候,偶尔出现 (2)原因分析 故障原因可能性有两个,一是 主轴进给误动作。 开关本身质量不好 ,二是输入的多个公共端 (COM) (2)原因分析 控制主轴进给的开关在刚开始 与电源连接线接触不良。 使用时,触点接触较好,抖动影响不明显,但是运 (3)解决方案 用万用表排除开关质量 问题 , 行一段时间以后 ,由于磨损、污物、抖动等影响, 确定是输入 的多个公共端 (COM)连线方式不对 , 使得触点的接触受到影响,从而使得信号不稳定, 改变连接方式后 ,指示灯接通。 使主轴进给出现误动作。 3.机床不动作 (3)解决方案 为 了解决触 点接 触时 的抖 (1)故障现象 在进行程序块的调试过程 中发 动现象 ,本系统 中采用 了 RC 回路滤波 ,使得 现,在进行选加工程序时操作按钮不起作用 (工作 触点刚接通时的不稳定的信号变得稳定平滑,解 台不发生移位)。 决了信号抖动现象,也使得原来认为己经损坏的 (2)原因分析 检查交叉参考列表在其 内没有 接近开关能够继续使用 ,解决了问题并节约了成 发现其绝对地址或符号地址,经判断是 由于在编辑 本 。 变量声明表时没有进行定义。 7.结语 (3)解决方案 重新定义后圆满解决了此故 通过以上主要故障及 问题的解决,SK一50立车 障。

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