- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
优秀进城务工的人员事迹材料的定稿.doc
优秀进城务工人员事迹材料
——厦门星星工艺品有限公司龙东友
姓名:龙东友 部门:生产部
职务:厂长 性别:男 年龄:34岁
龙东友同志于2002年1月18日进入厦门星星工艺品有限公司,作为生产部的一名管理干部,自进入公司的第一天起,他就一直勉励和鞭策自己成为星星公司的一名优秀管理人员。经过7年的努力,龙东友不论是在业务技能上还是个人综合素质上,均具备了这种能力。
一、不断提升自身的业务素质、加强对干部和员工的培训。
1、2003年公司推行ISO9001、2000质量管理体系,龙东友同志作为一名生产与质量的管理人员,通过参加市里的专职培训,使自己对ISO9001质量体系的精髓和运作手法得以了解,并且以最高分98分荣获《内审员》的资格证,但龙东友同志并不满足对自身业务素质的提高,同时,耐心的对同事进行培训,让生产部每位干部了解ISO9001,灵活运用ISO,竭力打造一支精锐、精干的生产与品质相对稳定的队伍,并且通过学习以身作则,学以致用,在每年度的培训工作中均能做到耐心教导新员工理论知识,手把手地教他们操作技能。
2.龙东友同志不仅在自我学习、进取的基础上,不忘培训和加强对干部的梯队建设,努力为公司输送人才,在星星公司工作的七年中,为公司培养经理级干部3人、课长级14人、专员级8人、班长级干部160多名等,为公司的人才建设打下了基础。
二、不断加强技术改革创新,积极为公司节约成本、创造效益。
1.2008年初,龙东友刚进星星公司时还是一个普通的生管课长,正逢公司从树脂产品向技术含量高的电子塑胶类产品转型,技术上的突破成了最大的障碍,美国客户第一批要出货的8个柜一直生产不畅,将要面临产品空运(空运费200多万元)的危险,作为生管课长的龙东友,跨越管理界限,主动请缨,深入到品管、工程技术、生产、甚至QA、客户验货等各项工作中去,陪同生产经理、工程技术人员等苦战一个月,整个3月份晚上休息时间平均不超过3个小时,最突出的是有一个晚上陪客户验货后已经是凌晨6:30,回到宿舍已经天亮,马上洗把脸,又紧张地投入到第二天的工作中去,经过一个月的努力,终于确保客户的8个货柜保质、保量准时交货,给公司直接避免了“200多万元的空运费用”损失,同时因第一张订单保证了客人的交期,后来这两款产品客户在该年的下单总量达到4500多万元人民币,并且后续的出货相当顺利,给公司在高新技术产品在美国市场的定位奠定了一定的基础。
2.2004年,公司新开发了大量的功能性产品,其中的一款圣诞花环产品由于功能结构复杂,生产难度极大,不仅生产效率低,同时产品的品质也不得到保障,这给生产带来了很大的困扰,龙东友同志从彩绘上线到包装组装,细心地观察、研究,同时召集相关人员进行方案研讨,最后在生产工艺上对产品提出了改善方法,经过测试,取得成功,生产部根据新的方案重新进行流水线作业,在效率上彩绘原来每人每天只能生产2PCS,现在可达到生产15PCS的数量,平均每个产品的彩绘工价下降约12元,当年共计生产8万多PCS,总计节约成本96万元,并且在品质上也有了非常大的改善。
3.2006年7月份,公司在大批量生产炸点系列产品,客人屡次验货都不能通过,原因是炸点效果差,对此龙东友同志负责专案处理,并从客人验货不良情况入手,对产品品质及生产的流程进行彻底的分析,最后发现问题是出现在材料上,找到了问题点,要解决问题就容易了,后来马上定出改善方案,更换材料,炸点效果差的现象被完全杜绝,30几万的订单数(约600多万元产值),每次验货均能顺利通过。
4.公司开发的一款透明双层灌注高难度的产品,生产部在03年前就生产过好几批,结果报废量高达40%,导致十几万元价值的产品不能出货,05年龙东友重新接单后,就双层灌注整个产品的工艺流程进行逐步摸查,最后发现在每个工序完成之后的烘烤时间必须非常精确,并且烘烤完后的产品以及在移转过程中必须用PE袋包装好,与空气隔绝,防止因空气中的水蒸气造成表面氧化,经过一系列的工艺流程定案之后,该双层灌注系列产品,在技术和成本上得了根本解决,接到客人订单约400万元人民币,并且销路很好。
5.2004年龙东友同志在接手厦星工艺生产部经理一职时,当时彩绘部门是个人计件,修边车间是两道工序:修边与补坯,龙东友同志通过对工序的分析与揣磨,大胆尝试,推行彩绘流水线计件和修边工序合并(修补),合并后人力需求大大减少(约1/3),但效率提高近一倍,综合效率提高35%,每月就可为公司节省约10~20万元人民币的人力成本。
据不完全统计,7年来龙东友同志改善生产流程和技术突破上为公司节省了好500万元人民币,并且因为生产和开发的产品在福建省内工艺
文档评论(0)