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金属学与金属工艺
维普资讯
2008年第4期 铸 造 设 备 研 究
2008年 8月 RESEARCHSTUDIESONFOUNDRYEOUIPMENT Aug.2008 Na4
· 生产技术 ·
离心铸造柴油机缸套工艺改进
张银川.刘宏亮
(河南省黄泛区天鹰缸套有限责任公司,河南 周 口 466632)
摘.要:针对金属型离心铸造柴油机缸套的铸造缺陷,分析其产生原因及影响因素,采取有效工艺措施取得
了良好的效果。
关键词:离心铸造;金属型;缺陷;双向凝固
中图分类号:TG245 文献标识吗:B 文章编号:1004—6178(2008)04-0035—0l
我公司生产 300柴油机缸套产品,质量要求 轴的夹角 105。,模具转速根据 以下公式计算:
高,生产难度大,2005年因产品质量问题,使公司与 n=299、/
无锡柴油机厂的供货几乎中断。2006年经过对产品 式中:G一重力系数,G=70;尺—铸件 内经。
缺陷分析,不断改进工艺,多次试验使铸造缸套质 2)铸型倾涂前预热温度 150。C一250oC。
量达到技术要求。 3)自制专用涂料,涂层厚度 3mm,涂料配制90%
50目~100目硅砂,10% 200目煤焦沥青粉。
1 缸套的主要技术要求
4)浇注温度 1330~20(。C)。
1)缸套化学成分(质量分数,%) 5)浇注时间45s~60s
C 3.0-3.45;Si1.65-2.15;Mn 0.5-0.8;S 0.09 6)浇注后,向铸型外壁喷水降温,至铸件温度
P0.15-0.3;B 0.035-0.045;Cr0.8-1.4,V 0.1-0.3。 降到750。C后停机。
2)金相组织 7)浇注后铸型旋转时间大于 13min;
(1)石墨:未经溶蚀放大 100倍显微检查,石墨
3 存在质量问题及工艺改进措施
形态为A型、石墨长度为 3~5级 、按照国际标准
(ISO)推荐NO.94.5 3.1 金相组织达不到技术要求
如果菊花壮石墨的中心没有铁素体,则允许有 采用原生产工艺生产的缸套。对本体金相检测
部分 B型石墨存在。 后发现存在大量过冷石墨。基体经硝酸溶液侵蚀后
(2)基体:经硝酸乙醇溶液蚀后在 100倍下显微 在 100倍显微镜下检查,存在大量游离渗碳体、莱
检查。基体为细小珠光体、片间距为 1-2级、游离铁素 氏体和枝晶状结构。其存在使缸套抗振性差 。在使
体≤9%。无游离渗碳体、莱氏体和枝晶状结构存在。 用过程中缸套易发生断裂。
3)材料的机械性能应符合 GB5675—85中规定 3.1.1 原 因分析
的HT250。 产生这一问题的根本原因是。由于采用金属型
4)硬度在顶面上测定HB210~260。 离心铸造,加快了铁液的冷却凝固速度,使铁液通过
5)不允许有裂纹、砂眼、夹渣、疏松、气孔等铸 稳定系共晶平衡温度的时间过短。铁液在较小过冷
造缺陷。 度时,石墨晶核还来不及大量生成和充分成长,其分
6)在全长范围内进行 0.69MPa水压试验 ,历时 支发达,尺寸较小。且有过多铁液凝固于亚共晶平衡
10mi
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