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某铁路总公司机务段洗修库厂房可靠性评定
某铁路总公司机务段洗修库厂房可靠性评定
汪梦甫。,曾铁梁,沈蒲生
(湖南大学土木工程学院,长沙410082)
提要通过现场检测与计算分析相结合的方法。对某铁路总公司机务段洗修库厂房的屋面系统、组合
屋架、钢筋混凝土排架柱的可靠性进行了评定.并提出了提高厂房可靠性的几种措施。
关键词检嘞可靠性评定;铁道机务段;厂房孓
某铁路总公司机务段洗修库是由铁道部第四勘测设计院设计,由铁道部工程局建筑处施
工,于1973年7月30日竣工的单层工业厂房。该厂房的主体结构由15榀主跨为18m,附跨
为6m,柱距为6m的不等高排架结构组成,屋盖系统采用三角形组合屋架以及大型槽瓦屋面
结构。
在洗修库近22年的使用中,怀化建筑段1980年对厂房的屋盖系统进行了大修,即对天沟
板清理补漏,对屋架各钢杆除锈刷油等。1987年,再次对厂房进行了大修。1989年洗修库改
为定修库。为此,厂房主跨部分新增l台5t桥式吊车,同时对屋架各钢杆及其他钢杆除锈刷
油。而厂房附跨部分,即辅助生产房拆除新建,改坡屋面为钢筋混凝土板式屋面并新增16根
钢筋混凝土柱及29根护壁柱承担其自重作用。
由于厂房使用时间已有22年,洗修库厂房不可避免地出现了破损,尤其是组合屋架两端
附近角钢出现了局部锈蚀,排架柱混凝土的碳化、剥落及其钢筋的锈蚀极其严重,厂房的承载
能力出现了较大的削弱。而另一方面,在1989年将洗修库改建为定修库时,又新增了1台桥
吊,辅助生产房改为自重较大的板式屋面,无疑加大了厂房的外部作用。面对厂房承载能力的
降低及其外部作用的增大这一实际情况,湖南大学土木系与怀化铁路总公司建筑段相互协作,
于1995年4月至5月对洗修库厂房进行了检测、分析与计算,在此基础上对厂房的可靠性进
行了评定,并提出了处理意见与建议。
1洗修库厂房的现场检测结果及原因分析
1.1检测结果
1995年4月21~23日,对洗修库厂房进行了检测,结果如下(为叙述方便,将各榀排架、
屋架从东向西依次进行编号)。
1.1.1屋面系统
通过现场观察,发现:
(1)槽瓦有大面积的横向裂缝,漏雨,槽瓦中钢筋锈蚀严重。
(2)槽瓦严重下滑,天沟淤积无法清理,致使天沟落水管排水不畅,天沟中的水从天沟两
·汪梦甫(1965~).男,博士.教授.
工程结构鉴定与加固改造
侧溢出现象严重。
(3)落水管普遍锈蚀,部分天沟与落水管连接处,天沟与天沟连接处以及天沟自身多处有
裂缝,有漏水现象,尤其是许多柱的柱顶处漏水现象十分严重。
1.1.2钢一钢筋混凝土组合屋架
(1)组合屋架是由钢筋混凝土杆件及钢杆件组成。从外观情况来看,钢筋混凝土杆件无
明显变形,无裂缝剥落,较为完整。而组合屋架角钢杆件普遍锈蚀,但锈蚀程度轻微。
(2)组合屋架下弦各中间结点混凝土完好无损。两端结点混凝土均有剥落,但除第8,9,
lo轴线屋架南端附近角钢处混凝土有膨胀裂缝外,其他端结点的混凝土破损并不严重。用回
弹仪对lo个端结点进行了测试,各结点的回弹均值大于50,扣除混凝土碳化的影响后,端结
点的混凝土强度仍大于40MPa。组合屋架两端结点附近角钢普遍发生了锈蚀,以第6,7,lo
轴线屋架北端附近角钢锈蚀最为严重,其边厚锈蚀最大值为4.0Eilm,平均锈蚀速度为
0.2ram/年。
1_1.3排架柱
洗修库厂房南侧各排架柱(A柱)及北侧第4,11轴线排架柱(B柱)普遍出现了纵向裂缝,
裂缝长度自柱顶算起为l~2
iTI。将部分裂缝处混凝土敲去,观察到裂缝处的柱内纵筋与箍筋
严重锈蚀。碳化测试结果表明,已破损的排架上柱混凝土碳化深度已达到混凝土保护层厚度
(40mm)。
1.2原因分析
根据检测结果,经分析认为,造成槽瓦严重下滑,槽瓦大面积开裂及其钢筋锈蚀,屋架端节
点处下弦角钢根部局部锈蚀,部分柱内纵筋与箍筋锈蚀,混凝土局部开裂的原因主要有:
(1)本车间屋面所用槽瓦是文化大革命时期的产物,由于其厚度太薄(25ram),易开裂,
不耐久,加之槽瓦与檩条之间的连接不合理(点焊连接,在生锈后易脱落),车间内机车发动及
吊车运行时造成厂房槽瓦严重下滑、开裂及钢筋锈蚀。
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