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NAIHUO
CAIL/AO,耐火材料2002。36t增千{1)37—38.45
闪速炉反应塔筑炉实践
口 郑步东
江西铜业公司贵溪冶炼厂 贵溪335424
摘要介绍了贵溪冶炼厂闪速炉三期改造中反 淀池和上升烟道3大部分,历时60天。下面从筑炉
应塔的筑炉实践。塔顶大面积烧穿的原因是因为 的角度介绍此次冷修过程中反应塔的砌筑情况。
闪速炉投料量加大和塔顶送风参数不稳定,通过调
整工艺操作后这一问题被彻底解决。塔壁下部区 1 塔顶的结构及使用情况
域检修时主要考虑了耐火砖与固定水平水套的钢 反应塔塔顶厚400mm,由内、中、外3圈H型
结构之间的吻合,以减少耐火砖的临时加工量,既 水冷梁(简称H梁)作骨架构筑而成,各圈H梁间
缩短了工期,又节约了耐火材料;另外。将3环砖中
的每环均改为一种砖型砌筑,给施工带来了便利。 间为球面结构,中圈H梁以内为平面结构,内圈中
在耐火砖选用方面,采用了国产电熔再结合镁铬砖 央设置中央精矿喷嘴。实际生产中,由于工艺方面
的因素,导致塔内高温区上移,塔顶中圈以内炉衬
代替进口的ANKROW一$55耐火砖。闪速炉冷修
后使用至今,塔壁、炉衬均正常,充分证明了这次耐 直接受高温气流剧烈冲刷,多次被烧穿。2000年、
火砖国产化的成功。 2001年这种现象尤显突出,塔顶大面积烧穿次数
关键词闪速炉‘,冷修。改造,筑炉,耐火材样 累计达8次以上,屡修屡坏,严重影响闪速炉的正
K 常作业。为解决这一实际问题,工艺操作人员与筑
贵溪冶炼厂(简称贵冶)全套从13本引进的铜 炉技术人员合作攻关,在生产现场通过反复摸索,
熔炼闪速炉,是贵冶的关键设备。该炉于1985年 分析各种影响因素,最终查出烧穿的原因是因为闪
速炉投料量加大和塔顶送风参数不稳定。后来,通
底建成并投入使用,1994年进行第一次冷修(主要
是对闪速炉炉体进行维修)。为了扩大闪速炉处理 过调整工艺操作,使反应塔内高温区下移到正常位
置,从而彻底解决了塔顶经常被烧穿的问题。
铜精矿的能力,于1997年进行二期改造(第二次冷
修)。随着科学技术进步,进一步提高单座闪速炉
2塔顶的砌筑
处理铜精矿的能力成为可能。2002年4—5月,贵
塔顶的砌筑,原设计是吊挂镁铬砖。在工艺操
冶趁年修的机会对闪速炉进行了三期改造(第三次
作不正常的情况下,高温区上移,砖表面形成不了挂
冷修),即在年度大修的同时融入改造项目,年修与
渣,耐火砖得不到保护,容易损耗;通过调整工艺操
改造同步进行。和历次一样,闪速炉的冷修是贵冶
作,塔内高温区下移,塔顶挂渣很厚,耐火砖根本不
全厂年修或改造项目中的重中之重,是全厂年修改
损耗。针对此情况,在闪速炉年修改造需要争分夺
造的关键。全厂年修改造时间到底要多长,就是根
钞缩短工期的情况下,塔顶采用镁铬质耐火浇注料
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