闪速炉反应塔筑炉实践.pdfVIP

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NAIHUO CAIL/AO,耐火材料2002。36t增千{1)37—38.45 闪速炉反应塔筑炉实践 口 郑步东 江西铜业公司贵溪冶炼厂 贵溪335424 摘要介绍了贵溪冶炼厂闪速炉三期改造中反 淀池和上升烟道3大部分,历时60天。下面从筑炉 应塔的筑炉实践。塔顶大面积烧穿的原因是因为 的角度介绍此次冷修过程中反应塔的砌筑情况。 闪速炉投料量加大和塔顶送风参数不稳定,通过调 整工艺操作后这一问题被彻底解决。塔壁下部区 1 塔顶的结构及使用情况 域检修时主要考虑了耐火砖与固定水平水套的钢 反应塔塔顶厚400mm,由内、中、外3圈H型 结构之间的吻合,以减少耐火砖的临时加工量,既 水冷梁(简称H梁)作骨架构筑而成,各圈H梁间 缩短了工期,又节约了耐火材料;另外。将3环砖中 的每环均改为一种砖型砌筑,给施工带来了便利。 间为球面结构,中圈H梁以内为平面结构,内圈中 在耐火砖选用方面,采用了国产电熔再结合镁铬砖 央设置中央精矿喷嘴。实际生产中,由于工艺方面 的因素,导致塔内高温区上移,塔顶中圈以内炉衬 代替进口的ANKROW一$55耐火砖。闪速炉冷修 后使用至今,塔壁、炉衬均正常,充分证明了这次耐 直接受高温气流剧烈冲刷,多次被烧穿。2000年、 火砖国产化的成功。 2001年这种现象尤显突出,塔顶大面积烧穿次数 关键词闪速炉‘,冷修。改造,筑炉,耐火材样 累计达8次以上,屡修屡坏,严重影响闪速炉的正 K 常作业。为解决这一实际问题,工艺操作人员与筑 贵溪冶炼厂(简称贵冶)全套从13本引进的铜 炉技术人员合作攻关,在生产现场通过反复摸索, 熔炼闪速炉,是贵冶的关键设备。该炉于1985年 分析各种影响因素,最终查出烧穿的原因是因为闪 速炉投料量加大和塔顶送风参数不稳定。后来,通 底建成并投入使用,1994年进行第一次冷修(主要 是对闪速炉炉体进行维修)。为了扩大闪速炉处理 过调整工艺操作,使反应塔内高温区下移到正常位 置,从而彻底解决了塔顶经常被烧穿的问题。 铜精矿的能力,于1997年进行二期改造(第二次冷 修)。随着科学技术进步,进一步提高单座闪速炉 2塔顶的砌筑 处理铜精矿的能力成为可能。2002年4—5月,贵 塔顶的砌筑,原设计是吊挂镁铬砖。在工艺操 冶趁年修的机会对闪速炉进行了三期改造(第三次 作不正常的情况下,高温区上移,砖表面形成不了挂 冷修),即在年度大修的同时融入改造项目,年修与 渣,耐火砖得不到保护,容易损耗;通过调整工艺操 改造同步进行。和历次一样,闪速炉的冷修是贵冶 作,塔内高温区下移,塔顶挂渣很厚,耐火砖根本不 全厂年修或改造项目中的重中之重,是全厂年修改 损耗。针对此情况,在闪速炉年修改造需要争分夺 造的关键。全厂年修改造时间到底要多长,就是根 钞缩短工期的情况下,塔顶采用镁铬质耐火浇注料

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