镀银线的质量改进.docVIP

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镀银线的质量改进.doc

镀银线的质量改进 我厂镀银机从上海电缆厂引进技术改造后,于1990年年底投入试生产。91年生产中反映出镀前处理不干净,镀液杂质多,镀银线有黑斑等质量问题。92年进行了改进,但是未得到解决。去年93年初,车间提出镀银线要提高质量降低银含量的质量改进计划,为此车间根据现状,认真分析,对镀银工艺、设备和班组管理等方面做了改进规划。通过认真组织实施,使镀银线的质量大幅度的提高。且质量保持稳定,合格率100%,在节材降耗(耗用白银)方面也取得了突出成绩。具体做了如下工作: 采取镀前措施 改进工艺参数 针对上诉存在的质量问题,根据生产实践经验,采取了以下措施:⑴在镀前处理槽中增加海绵擦洗装置,保证线芯清洗干净;⑵增加钛轮清洗装置,以保证钛轮表面(与线芯接触面)干净;⑶对镀液过滤器增加合适的过滤纸,以保证电镀液过滤干净;⑷在各个电镀槽出口处增加海绵擦洗装置,以防止上一个镀槽的液体带到下一个镀槽,避免了液体互混,影响电镀效果。 除了采取上诉措施外,还对工艺文件(原上海电缆厂的)中有些不合理的工艺参数进行调整。如:原工艺文件中规定的预镀电流较大,调整后降低了预镀电流,使得预镀层致密均匀;又如:在工艺文件中补充了半成品和成品以及废品堆放收藏的规定。 加强班组管理 在班组管理中,首先健全了镀银班组的生产台帐,即对原来的生产记录不全面的地方进行完善补充。这个生产台帐中具体规定了生产班次、日期、斑产量、产品质量和投入的白银数量、实际耗用白银数量以及领用白银数量俩人签字等手续。建立这个台帐,除了管理有条有序外,还有助于统计掌握原始产量、质量、耗用白银数量等情况,能真实准确地反映出实际生产水平。 其次,再班组管理中突出工人助理技师的技术带头作用,精细操作,严格把住质量关。在镀液成份分析、配制镀液等关键的环节上,如计算、称量、投放都由他一人操作,避免了多人操作不精确的质量事故。坚持了一段时间后,在他的带动下班组管理日益趋好,生产台帐、设备点检卡、原始记录等填写齐全,班组管理上来了,为提高产品质量打下了基础。 设备改进以及设备维护保养 在设备改进方面:班组同志积极开动脑筋、想办法,先后改进了银粒回收装置,净化水塔,吸尘(有毒气体)装置等,这些小改小革使镀银机组更趋向合理,使用方便,最终达到提高产品质量和生产效率。 在设备维护保养工作中,积极配合保修站的同志,共同做好工作。一般的设备维护保养班组里的同志亲自动手就解决了,复杂的设备修理积极配合保修站的同志共同做好工作。设备维护保养工作看起来是小事不碍事,但是我们深有体会。去年一年一次开机成功率能做到100%,设备始终保持良好状态,这与日常设备维护保养是分不开的。 生产现场管理 车间每周定期检查工艺纪律和现场管理执行情况,对执行好的给予表扬,对执行差的轻者批评教育,重者扣发奖金。检查的目的是督促生产工人执行工艺文件、操作规程和现场管理的自觉性,预防杜绝出现安全事故或是不合格品等。 五、节材降耗效果 93年全年一共生产镀银线4883.9㎏,无一废品,一次合格率100%,耗用白银463.970㎏,银含量9.5%(92年12.5%)。如果按材料消耗定额规定银含量是13%,那么生产4883.9㎏镀银线则需要白银634.907㎏,实际耗用与定额规定的相比较节约白银107.937㎏。若按现在白银价格每公斤1050元计算,则节约17.9万元,节约效果是十分显著的。 镀银机经过一年来在各方面的改进,现在进入正常生产状态,生产顺利,质量稳定,设备受控的一个黄金时代。今年11月赴成都飞机制造厂的质量访问工作中,用户把美国、沈缆的和我厂的产品做了比较,我厂的产品与美国的一样,镀银线芯无一红斑,色泽光亮且均匀,受到用户的好评。在今后的工作中,要保持荣誉,保持产品质量稳定,仍需加强班组管理,加强工人责任心,坚持工艺纪律的检查,搞好设备维护保养不松懈。使我厂的镀银线生产水平更上一个新的台阶。 高温导线车间 1994年1月22日 修改后: 镀银线的质量改进 我公司镀银机从上海电缆厂引进技术改造后,于1990年年底投入试生产。91年生产中反映出质量问题。92年进行了改进,但是未得到解决。去年93年初,车间提出镀银线要提高质量降低银含量的质量改进计划,对镀银工艺、设备和班组管理等方面做了改进规划。通过认真组织实施,使镀银线的质量大幅度的提高,质量稳定,合格率100%,在节材降耗(耗用白银)方面也取得了突出成绩。具体做了如下工作: 采取措施 改进工艺参数 根据生产实践经验,采取了以下措施:⑴在镀前处理槽中增加海绵擦洗装置,保证线芯清洗干净,防止上一个镀槽的液体带到下一个镀槽,避免了液体互混,影响电镀质量。;⑵增加钛轮清洗装置,以保证钛轮表面(与线芯接触面)干净;⑶对镀液过

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