冶金行业精轧设备润滑故障分析与改进.pdfVIP

冶金行业精轧设备润滑故障分析与改进.pdf

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石油、天然气工业

维普资讯 合成润滑材料 2001拒 冶金行业精轧设备润滑故障分析与改进 徐志栋 (湘潭钢铁公司材料设备公司,湘潭411100) 摘要:对墙奎行业精轧设备满清故障进行了分析。通过选用夸适的润滑剂、确定润滑剂的粘 度,润滑油泵的改型和润滑管路的馥进,取得 了盘好的姓果。 关键词:冶金 精轧设备 润滑剂 改进 我厂的连续型线材轧机于5O年代从德国引 次设备大修,目前仍是我公司的主要生产设备。 进,共由39架单轧机组成。该轧机原设备能力为 精轧设备的润滑系统是 由油箱、加热装置、 年产 ;一 10ⅡⅡn线材500kt,后改为专轧嘶 .5 油泵、过滤器、冷却器及各种阀门组成。润滑油 mln线材,由31架单轧机完成。精轧机组为立坪 由压力泵输送至传动轴轴承、齿轮箱及万向节轴 交替布置.由直流电机单独传动。轧机最高线速 箱.使之润滑。 度为28.3m/s,轧辊轴承采用滚动轴承。轧机 白 花键轴轴承,轧机轧辊轴承采用润滑脂灌注 1958年投产以来,于 1975年和 1983年进行了两 式润滑。润滑油脂的技术数据见表 l。 表1 精轧设备润滑数据 运行近5O年的润滑设施 日趋老化,故障较 油、回油不畅 多,必须改进才能保证设备的正常运行。 齿轮箱回油温度达70~C,轴承处温度达60— 1 故障 65~C,泄漏大。润滑油吨钢耗量约为 0.6kg/t. 花键轴轴承座的温度偏高,较多的润滑脂外 溢。传动轴轴承座的温度较高,润滑油指示器溢 ·收j弃日期:2OOO一03—13。 维普资讯 第 1期 合成润滑材料 系统进水严重,回油 的含水量达 10%,油质乳 发的热量较多,由于润滑油的粘度较大,使齿轮 化。齿轮箱轴承的保持架断裂,铆钉松动脱 落, 传动散热差,导致齿轮箱温度偏高,另外润滑油 造成轴承失效,其寿命均小于 1000h。 的粘度较大,单位时间内的泵送量就会减少,导 轧辊轴承的润滑脂流失严重,导致缺脂、发 致远距离润滑设备的供油不足; 热、轴承烧损 。 (2) 由于万向节轴箱与轧机联接处水量较 润滑油系统两台供油泵,单独运行时压力脉 大,很难杜绝进水,导致油质乳化、变稠,回油 动为0.02MPa,换泵工作时系统压力差可达0.05 困难,加剧了渗漏和温升,润滑效果降低,轴承 MPa,且噪声大,达80分贝。 失效增加 。 2 分析 油泵的润滑故障是 由于齿轮泵本身的缺点, 由于花键轴轴承和轧辊轴承使用的是二硫化 即流量、压力有脉动性,燥声大。 钼锂基脂,花键轴轴承的最高工作温度可达 为此,要解决前述的润滑故障,应从润滑脂 150~C,而二硫化铝锂基脂 的适用 温度范围为 和润滑油的重新选用、润滑油泵的改型、部分润 - 20~120~C;二硫化钼锂基脂的抗水性一般,适 滑管路的改进等方面考虑。 合于中、低转速等设备的润滑,而花键轴承转速 3 改进 较高,设备进水严重,二硫化钼锂基脂在高温下 3.1 润滑脂的重新选用 会大量流失,加之水的进入加剧了脂的乳化,导

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