辛醇异丁醛装置节能技术改造.pdfVIP

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石油地质与工程

工业技术 齐QIL鲁U石P油E化TR工OCH,2E0M14IC,A4L2(T2E)C:H1N34OL—OG13Y7 辛醇异丁醛装置节能技术改造 耿玉国 (中国石化齐鲁分公司第二化肥厂,山东淄博 255400) 摘要 :分析辛醇异丁醛装置用能情况,讨论了通过余热回收、水汽提系统节能改造、装置蒸汽伴热改水伴热等技术 改造 ,优化装置实际运行中可利用的热源,实现节能降耗。 关键词:辛醇异丁醛装置 节能 技术改造 中图分类号:TQ223.12 文献标识码 :B 文章编号:1009—9859(2014)02—0134—04 中国石化齐鲁分公司辛醇异丁醛装置于 冷却水,热负荷达到7.30MW。如果通过技术改 2004年 10月投产,2005年实现装置年达标。采 造充分回收利用这部分热量,可以达到节能降耗 用 DAVY/DOW低压铑催化剂羰基合成工艺,以 的 目的。 羰基合成气和聚合级丙烯为原料,年产辛醇 171 kt,异丁醛 19.6kt。装置分为原料净化、羰基合 2 节能技术改造方案 成、蒸发、丁醛分离、丁醛缩合、辛烯醛加氢、辛醇 2.1 余热回收改造 精馏等7个工序。 在不影响醇醛缩合单元、辛醇预精馏单元、辛 装置主要用能情况:中压蒸汽 30t/h,低压蒸 醇精馏单元正常生产操作的情况下,充分利用醇醛 汽 10t/h,循环冷却水5kt/h,电1100kW ·h¨。 缩合循环塔塔底出料、辛醇预精馏塔、辛醇精馏塔 为进一步降低装置能耗,通过对全装置用能分析, 塔顶出料热量加热 CFB锅炉装置脱盐水,既回收 优化利用装置实际运行中可利用的热源,于2009 单元余热,减少加热蒸汽用量,又节约循环冷却水。 年5月完成装置余热 回收技术改造、2011年 11 改造流程示意如图1—3,图中红色为改造新 月完成汽提塔节能改造和装置蒸汽伴热改水伴热 增部分。 节能技术改造 ,每年节约低压蒸汽 5.056kt,节约 循环冷却水 2.024Mt,创效 1012万元。 1 装置能量消耗情况分析 英国戴维技术有限公司设计的低压铑催化剂 羰基合成工艺,在热量传递上采用的是比较简单 的换热方式,即热量的输人 (如精馏塔再沸器加 热、反应物料预热等)和热量的导出(如反应热、 来 精馏塔顶物料冷凝冷却等),大部分采用蒸汽加 循 热和循环冷却水降温的方法_2J,整个装置仅有 5 图1 醇醛缩合单元改造流程示意 处物料间的换热且换热量较小,共计热负荷 5.55 MW 。 收稿 日期:2013—12—02;修回日期:2014—04—11。 对整个装置的能量分布情况进行分析,发现 作者简介:耿玉国(1969~),男,工程师。1992年毕业于上 醇醛缩合塔冷却器 E203、辛醇预精馏塔冷凝器 海石油化工高等专科学校有机化工专业 ,现在中国石化齐鲁 E211、辛醇精馏塔冷凝器E214、水汽提塔底冷却 分公司第二化肥厂丁辛醇车间从事生产技术及安全管理工 器E219均使用冷却水进行冷却冷凝,消耗大量 作。电话:0533—7583740;E—mail:gengyg1969@163.tom。 第2期 耿玉国.辛醇异丁醛装置节能技术改造 进一步冷却,新增调节阀

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