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干燥系统螺旋输送器的技术改造
陈六娟 张军锋
陕西金泰氯碱化工有限公司,陕西榆林718100
[关键词]螺旋输送器;传动装置;密封装置;改造
[摘要]介绍了PVC旋流干燥工艺中螺旋输送器存在的问题以及改造措施。
第35届全国聚氯乙烯行业技术年会论文专辑
燥塔初步干燥后,树脂含水质量分数降至5%以下; 螺旋输送器输送的是含水质量分数5%以下的干物
然后进入一级旋风分离器,再经28螺旋输送器送入 料,物料的流动性较好,在送料过程中,旋流干燥床
旋流干燥床‘¨。因整个干燥系统为正压操作,18螺 的热风会从28螺旋输送器的出口端返回进口端,热
旋输送器输送的是含水质量分数为20%~25%的风夹带的PVC粉料进入螺旋输送器的中间短节和
物料,物料的流动性差,不易出现返风等情况,而28 减速机造成设备损坏。
裹1螺旋输送器故障统计
2螺旋输送器的改造 如图1所示。因系统呈微正压,又螺旋输送器内螺
2.1原螺旋输送器存在的弊端 旋轴运转过程中摆动较大,经干燥后的树脂易进入
原螺旋输送器与减速机的连接形式为直连,中 轴承腔,使轴承失效,破坏其他运转部件。
间采用骨架油封密封,螺旋输送器尾端带压缩空气,
圉1改造前螺旋输送器
另外,试车初期发现,螺旋输送器两端的压缩空 明显改善,仅须每年定期解体检修1次,但维修费用
气作用较小,螺旋输送器尾端漏料严重,影响现场生 较高,约1万元。
产环境;且进入螺旋输送器的压缩空气因压力较高、 2.2螺旋输送器的改造
进气不均等因素造成系统返风、不易操作,后将两端 针对上述情况,2011年12月技术人员根据现
压缩空气停用后,返风现象有所缓解。为解决漏料 场情况对B系统28螺旋输送器进行了技术改造(见
问题,2007年将B系统1o螺旋输送器尾端填料密 图2),具体改造如下。
封改为机械密封,改后运行效果良好,现场环境得到
171
“,巨兴杯”优秀论文交流会
压缩空气入口
圈2改造后螺旋输送器
2.2.1螺旋输送器传动装置改造 得到明显改善,截至2012年12月底,B系统28螺
通常情况下,螺旋输送器与减速机的传动形式 旋输送器从未检修过,与此对应的A系统28螺旋
有直连、联轴器、带传动、链传动等,结合该设备实际 输送器共检修15次,直接消耗备件费用约2.3万
运行情况及在同行业中应用情况,并考虑到现场安 元;每次因检修螺旋输送器造成的成品落地料及次
X X15
2000
装位置,将螺旋输送器与减速机的传动改为链传动, 品约5t,按差价2000元/t,共计损失5
原立式减速机改为卧式减速机,此改造使得减速机 =15万(元);每次因检修螺旋输送器造成单套系统
与螺旋轴独立,粉料不会进入减速机而损坏减速机 停车约3h,1h生产成品7.5t,成品按6000元/t
X7.5×6
内零部件,可有效降低减速机的故障率。另外,该类 计,共计损失3 0
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