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2015炼铁工作总结1#.xls
Sheet31
Sheet30
Sheet29
Sheet28
Sheet27
Sheet26
Sheet25
质量目标3
工作总结3
质量目标2
工作总结2
质量目标1
工作总结1
炼铁厂2015年1月份质量工作总结(1#高炉)
质量部:
炼铁厂1#高炉1月份共计生产和扣渣后全铁产量吨61920.12(较上月高8942.46吨),本月因炼钢问题被迫检修3小时。本月[Si]合格率92.00%,[S]合格率100%,产品主要技术质量指标如下表:
1月份高炉技术质量指标对比
时间
指标
计划指标
1月份
实际指标
本月与计划指标对比
12月份
实际指标
本月与上月指标对比
产量(t)
号外产量(t)
[S]合格率([S]0.07%) (%)
[Si]合格率([Si]0.8%) (%)
一级品率([Si]=0.25%-0.60%
([S]≤0.04%)
铸造生铁产量([S]1.25%)(t)
焦比(Kg/t)
/
焦丁比(Kg/t)
煤比(Kg/t)
综合焦比(Kg/t)
铁水含硫量
铁水含硅量
综合入炉品位
技术质量分析:
1、在1月份的生产过程中,4日因配合炼钢检修,休风180分钟。因多次休风恢复炉况,影响铁水质量及产量。
2、烧结频繁停机,烧结矿质量差,又吃落地矿对炉况有波动。
3、本月铁水质量合格率100%,炉况恢复期及炉况难行期间产生了号外铁。
4、本月铁水一级品率为91.62%,未完成计划指标。
5、下月的工作重点是提产、降耗、抓质量。
炼 铁 厂
2015年炼铁1月份质量目标完成情况(1#高炉)
单位
目标
1月
炼铁厂
一、生铁、铁水
1、质量合格率: 100%
完成目标,
2、内控一级品率:80%(生铁含硅量=0.25-0.6% 硫≤0.07%)
本月一级品率91.62%,
3、铁水含渣量: 0.3%
完成目标,炼钢分厂无争议
二、煤气
1、煤气含尘量:5mg/m3
完成目标,煤气用户无争议
2、煤气温度:60摄氏度
炉前工段
1、铁水含渣量: 0.3%
2、水渣含干渣量:零
完成目标,客户无争议
卷扬上料工段
1、筛分料流:烧结矿料流要求≤20Kg/秒、球团矿料流要求≤40Kg/秒、焦炭料流要求≤15Kg/秒
完成目标,高炉槽下筛分可控
2、杜绝混料、错料、误料发生
完成目标
3、物料计量误差:≤0.5%
热风煤气除尘工段
1、热风温度质量目标: 平均风温≥1150摄氏度 (冬季平均风温≥1110摄氏度)
2、换炉热风压力质量目标:<12Kpa
3、煤气含尘量:<5mg
指标完成
水、煤工段
1、杜绝风口小套被煤枪煤粉磨损
2、对冷却系统漏水及时、准确判断
3、准确测量水温差
原料车间
1、杜绝料场混料
2、杜绝高架料仓混料
3、杜绝高架料仓单仓槽存仓位低于40%而继续使用
4、杜绝高炉断料
喷煤工段
1、煤粉细度:-200目≥75%;
2、煤粉产量:使用神火煤时保证高炉每小时14吨煤量要求;使用久隆煤时保证高炉每小时13吨煤量要求
(冬季水份高时保证高炉每小时11.5吨煤量要求)
3、发生煤粉堵煤枪、堵分配器、堵管道现象要及时检查处理
运行工段
一、风机岗位
1、加、减风不得反向操作
2、加、减风操作不得超过工长要求值的3KPa
3、不得发生风机操作失误导致的高炉断风、减风事故
二、水泵岗位
1、不得发生操作失误造成的水压波动超过50Kpa
2、突然停水后柴油机要按技术要求启动,保持保安供水
3、不得发生人为原因断水、低水压、水冲渣事故
机修车间、电仪车间
1、因机械设备引起的高炉非计划休风率不得超过0.1%、慢风率不得超过0.2%的,不得因检修质量影响二次休风和慢风,检修项目完成率不得<97%
2、因电仪设备引起的高炉非计划休风率不得超过0.1%、慢风率不得超过0.2%的,不得因检修质量影响二次休风和慢风,检修项目完成率不得<97%
炼铁厂2015年2月份质量工作总结(1#高炉)
炼铁厂1#高炉2月份共计生产和扣渣后全铁产量吨6563.38(较上月差55356.74吨),本月因炼钢问题被迫休风15小时29分钟。本月[Si]合格率87.93%,[S]合格率100%,产品主要技术质量指标如下表:
2月份高炉技术质量指标对比
2月份
实际指标
1、在2月份的生产过程中,1日因炼钢停产,休风674分钟。2日因炼钢事故无计划休风255分钟。共休风929分钟。5日计划闷炉。因多次休风恢复炉况,影响铁水质量及产量。
4、本月铁水一级品率为87.93%,未完成计划指标。
2015年炼铁2月份质量目标完成情况(1#高炉)
2月
本月一级品率87.93%,
炼铁厂2015年3月份质量工作总结(1#高炉)
炼铁厂1#高炉3月份共计生产和扣
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