冶金装备失效分析及其预防的探讨.pdfVIP

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冶金装备失效分析及其预防的探讨.pdf

11 工业技术 冶金装备失效分析及其预防的探讨 叶慧丽 (江苏省产品质量监督检验研究院 , 南京 210007) 摘 要:冶金装备在我国现代化生产中发挥重要作用,在钢铁生产、装备制造中发挥着重要作用。冶金装备失效是影响其工作能力的重要因素, 必须要采取一系列措施开展装备失效预防处理工作,为现代冶金装备管理奠定基础。本文以此为背景,先通过实际案例,分析冶金装备失效的 原因,并提出几点解决措施,以求为冶金装备失效预防提供理论支撑。 关键词:冶金装备失效;预防措施;解决措施 1 冶金装备失效实例分析   总结:磨削加工不当、热处理流程不科学是引发十字头断裂的 重要危险因素。 1.1 3100KW液力耦合器飞裂事故分析 1.3 2000t剪切机主轴铜瓦磨损失效   某钢厂引入新型调速型 3100KW 液力耦合器,仅使用不足一年   初轧厂 2000t 剪切机主轴铜瓦,使用 BC3 材料制成,后受资金 便发生耦合器飞裂事故,造成了严重的经济损失。本文统计该液力 问题等影响,转用国产同类零部件,其接触面顶、供油条件、加工 耦合器运行过程中的基本参数,具体资料见表 1。 尺寸等数据与原材料相似。在运行初期正常,但 40d 后,开始出现 表 1 液力耦合器故障发生时基本参数 主轴烧粘现象。对其进行磨损性能分析,结果发现:   (1)摩擦副磨损后表面出现大量氧化铝,其形成了大量的氧化 组别 耦合器工作时的功率 输入转速 输出转速 控制系统 膜微凸体,微凸体数量增多导致摩擦副的接点数量增多,最终造成 实际数据 3100KW 1485r/min 1435±5r/min 电脑控制 大规模磨损情况。   (2)轴瓦破损特征较为明显,主要表现为:   事故发生后,相关部分对残骸进行测试,结果发现:    1)出现大范围重叠叉开裂纹;   (1)耦合器质量较差,存在严重的缩孔现象;材料强度未到达    2)材料出现严重的剥落现象; 相关规范,且疲劳试验结果显示该材料的抗疲劳性能差;材料 Si 超标,    3)氧化膜面积增大。 显微组织检查发现大面积的块状 CuAL2 ,说明该材料的合金固溶不 充分。 2 冶金装备失效预防措施   (2)泵轮上 30 片叶片全部断裂,且多为疲劳断裂,裂源位于 2.1 应用新的设备检修技术,提升在役检查能力 叶片根部,具有较多台阶,说明断裂处出现大规模应力集中现象;   故障诊断属于一种新型的设备管理技术,通过直接作用于实际 泵轮残骸呈“秃头”形状,仅有 6 个叶片出现撞击断裂口,说明该 生产,进而积极避免设备故障的发生。 泵轮根部所受到的力较为集中。

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